小型鍋爐除塵器設計為外率式脈沖袋式除塵器,采用了專用PPS濾料制作布袋,大風量、低過濾風速的設計,并采用了沉流、分流、導流進風技術,使過濾室能均勻分風,大大提高了濾袋使用壽命的同時,又降低了排放濃度。
小型鍋爐除塵器的特點
1.組合式除塵機組,能有效的保護濾料不燃燒,并且降低了布袋的負荷,提高了布袋的使用壽命。小鍋爐除塵器
2.低過濾風速設計,使排放能遠遠達到目前環(huán)保排放要求。小型燃煤鍋爐除塵器
3.脈沖噴吹系統(tǒng):反沖聯(lián)箱、電磁脈沖閥、承壓接頭、噴嘴管、支架等組成。HGDM-5.6以下規(guī)格為整箱清灰,其余規(guī)格在每個濾袋上部均有一根壓縮空氣噴嘴管。運行時,一般設定每一排濾袋每隔10S脈沖反吹清灰一次,定時啟動一次電磁閥,將脈沖反吹壓縮空氣噴入濾袋內進行清灰
4.*的自動控制設備,具有差壓、定時、手動三種控制方式,對除塵器離線閥、脈沖閥、卸灰閥,旁通閥等實現(xiàn)全面系統(tǒng)控制
小型燃煤鍋爐使用布袋除塵器應注意的問題
在布袋除塵器的安裝和使用中總會出現(xiàn)一些小的問題,而這些問題的存在會嚴重影響布袋除塵器的工作效率,會給企業(yè)帶來 的經濟損失,為此,我們要積極控制問題的出現(xiàn),保證安裝質量。
1. 使用中的常見問題分析
(1)布袋除塵器出口粉塵排放量超標(排放口冒黑煙),污染環(huán)境,而且浪費能源,達不到環(huán)保要求,表現(xiàn)為布袋除塵器效率低。
(2)常因布袋除塵器乏氣流量受限,達不到額定值,導致制粉系統(tǒng)出力下降,制粉電耗增加。
(3)布袋易失火,嚴重影響機組 經濟運行。
(4)布袋除塵器箱體低溫腐蝕嚴重,布袋壽命短,檢修維護工作量大,維護費用高。
2. 常見問題產生原因分析
一般來講,導致布袋除塵器難以正常運行而常發(fā)生上述故障的因素較多,但主要有以下幾方面原因:
(1)由于布袋高耐溫能力為150e,運行調整不佳或布袋積粉自然均會導致布袋著火燒毀。
(2)由于粗粉分離器內錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器、細粉分離器下粉鎖氣器不嚴密、粗粉分器折向擋板調整欠佳以及系統(tǒng)泄漏等原因,使粗粉分離器、細粉分離器效率下降,導致進入布袋除塵器的粉塵濃度超過設計值70 g/Nm3,致使布袋除塵器超負荷運行,效率自然下降。另外,制粉系統(tǒng)超負荷運行,也致使布袋除塵器超負荷運行。
(3)由于制粉系統(tǒng)采用抽取爐膛燃燒器下部中溫爐煙并摻合部分調溫熱二次風作為制粉介質,爐煙中不可避免地存在SO2、SO3、水蒸汽等物質,加上上述原因乏氣溫度常低于露點溫度,乏氣中必定有亞*、*等腐蝕性物質生成,因而布袋除塵器箱體及其后部管道的低溫腐蝕不可避免。
(4)制粉系統(tǒng)運行時,磨煤機出口介質正常溫度為100e,高于130e或低于90e系統(tǒng)都會自動停運??梢?制粉介質的溫度 在 范圍,太高則煤粉易爆燃、布袋易著火燒毀;太低則干燥能力下降,煤粉潮濕,易粘在布袋上,引起乏氣流量減小,制粉出力下降,同時低溫腐蝕加劇。
然而,由于制粉系統(tǒng)抽取的爐煙本身含有水蒸汽(燃燒生成產物),以及原煤水份重、振打空氣帶水,乏氣中必然存在大量的水份,而且布袋除塵器及其后部管路是乏氣也是水蒸汽一的排放口,運行中正常溫度為100e,再加上布袋除塵器箱體內因低溫腐蝕漏入冷風進一步降低乏氣溫度,使之低于煙氣露點溫度而結露等,而這些水份終全部聚集在乏氣中,使煤粉變得潮濕,極易粘在布袋上導致通流截面減小,通風阻力加大,乏氣流量降低,制粉系統(tǒng)出力下降,制粉電耗增加。
3. 問題改善措施
(1)提高布袋除塵器自身的健康水平
其一,采用經防水處理的布袋,即采用澳大利亞進口的聚丙烯酸針刺氈加PRIMACELL表面涂層3520P布袋,提高了布袋的抗潮濕、抗積粉能力,大大提高了布袋除塵器運行的可靠性。
其二,在大修中,采用耐腐蝕的考登鋼板全部改造 換布袋除塵器箱體,提高了抵抗低溫腐蝕的能力,防止冷風漏入惡化布袋除塵器的運行環(huán)境。
其三,還將原運行不可靠的布袋除塵器CO2滅火系統(tǒng)加以改造,使之運行可靠,隨時可投入搶險,為布袋除塵器提供了 保障。
其四,在布袋除塵器進出口加裝了乏氣超溫報警裝置,有利于運行人員監(jiān)視、注意,一有險情立即投入滅火系統(tǒng)或采取相應措施,確保設備 。
(2)為布袋除塵器運行創(chuàng)造良好的外部環(huán)境
其一,盡可能減少原煤中的 水份。狠抓燃煤管理,要求燃料車間隨時配干煤,并且充分利用干煤棚和混煤統(tǒng)倉儲存干煤,以備雨季備用,以減少進入制粉系統(tǒng)的水份。
其二,布袋除塵器振打系統(tǒng)壓縮空氣加裝除濕裝置。布袋除塵器振打系統(tǒng)壓縮空氣有帶水現(xiàn)象,雖然量不大,但隨時間的推移也不容忽視,加裝除濕裝置后,壓縮空氣帶水現(xiàn)象明顯減輕。
其三,提高粗粉分離器、細粉分離器效率,盡力避免制粉系統(tǒng)超負荷運轉,防止布袋除塵器超負荷運行。在檢修中,除加大力度消除制粉管道的泄漏點外,還認識到系統(tǒng)內鎖氣器的嚴密性對粗粉分離器、細粉分離器的效率有較大影響,組織專人檢查粗粉分離器內錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器及細粉分離器下粉鎖氣器等鎖氣器的嚴密性,并將部分鎖氣器加以改造,確保個個鎖氣器嚴密,把布袋除塵器入口介質的粉塵濃度控制在約70 g/Nm3的設計值水平,有力地提高了布袋除塵器的效率。另外,利用大修的機會,檢查修理粗粉分離器調節(jié)擋板,保證調節(jié)擋板靈活可調、以準確定位,并堅持每次大修后進行制粉系統(tǒng)性能調整試驗,使系統(tǒng)內介質流速在設計范圍內,并保證各細粉分離器負荷平衡,煤粉細度達到設計值,使整個系統(tǒng)處于經濟工況下運行平穩(wěn)。
除了上述幾點外,在中小型燃煤鍋爐使用布袋除塵器過程中要充分發(fā)揮人的因素,要重視以下幾點:
其一,縮短檢查、維護周期,發(fā)現(xiàn)積粉嚴重則人工 ,發(fā)現(xiàn)破損或使用壽命到期的布袋及時將其 換,既可防止積粉自燃燒毀布袋,又可保證除塵器效率。
其二,運行人員勤巡視、勤檢查,一有險情立即投入滅火系統(tǒng)或采取相應措施,確保設備 。后在大修中, 換壽命到期的布袋。
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