新余市生活垃圾焚燒發(fā)電項目一期設(shè)計額定垃圾處理量600噸/天,建有2×300噸/天焚燒生產(chǎn)線及1×9MW汽輪發(fā)電機組,已于2015年11月建成投運。二期工程設(shè)計額定垃圾處理量300噸/天,擬建設(shè)1條300噸/天的焚燒生產(chǎn)線,配1臺9MW凝汽式汽輪機+1臺9MW發(fā)電機。二期機、爐的蒸汽參數(shù)選定為中溫、中壓(鍋爐4.0MPa,400℃;汽機3.83MPa,395℃)。同步建設(shè)建煙氣凈化裝置。本項目煙氣凈化系統(tǒng)采用半干式煙氣處理系統(tǒng),工藝流程為:半干式脫酸(高速旋轉(zhuǎn)噴霧反應(yīng)塔)+消石灰干粉噴射+活性炭噴射裝置+布袋除塵器。煙氣處理系統(tǒng)由石灰漿制備和供應(yīng)系統(tǒng)、脫酸反應(yīng)塔系統(tǒng)、消石灰干粉儲存和噴射系統(tǒng)、活性炭儲存和噴射系統(tǒng)、袋式除塵器系統(tǒng)組成,使凈化后煙氣中有害物的濃度符合要求規(guī)定后經(jīng)煙囪排入大氣。
本工程采用脫硝劑為30%尿素尿素溶液,鍋爐現(xiàn)NOX排放濃度為300mg/Nm3,擬通過新建SNCR脫硝裝置,使得NOX排放濃度降至150mg/Nm3。我公司為其提供脫硝系統(tǒng)模塊。
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施
1、廢氣治理措施
(1)焚燒煙氣
① NOx的控制
本工程中,爐內(nèi)脫硝系統(tǒng)采用了選擇性非催化還原法(SNCR)的工藝。選擇性非催化還原法(SNCR)脫除NOx技術(shù)是把含有NHx基的還原劑(本工程采用的是尿素)噴入爐膛溫度為850℃~1000℃的區(qū)域,該還原劑迅速熱分解成NH3和其他副產(chǎn)品,隨后NH3與煙氣中的NOx進行還原反應(yīng)而生成N2。
?、? 性氣體的控制
采用半干式綜合反應(yīng)塔+干法對酸性氣體進行控制。
半干法除酸吸收劑采用消石灰粉,通過壓縮空氣噴入綜合反應(yīng)塔中,使消石灰粉與煙氣充分接觸,發(fā)生脫酸反應(yīng),SOx、HCl、HF等酸性氣體被Ca(OH)2中和反應(yīng)后被去除。同時將水單獨噴入綜合反應(yīng)塔中,由于水分的揮發(fā)從而降低煙氣的溫度并提高其濕度,使酸性氣體與消石灰反應(yīng),掉落至反應(yīng)塔底部。綜合反應(yīng)塔內(nèi)未反應(yīng)完的消石灰,可隨煙氣進入布袋除塵器,部分未反應(yīng)物將附著于濾袋上與通過濾袋的酸氣再次反應(yīng),使脫酸效率進一步提高,相應(yīng)提高了消石灰的利用率。
向煙道中噴入消石灰干粉時,DCS上可以設(shè)定旋轉(zhuǎn)鎖氣閥的轉(zhuǎn)速,通過轉(zhuǎn)速的變化調(diào)節(jié)向煙氣中供給的消石灰干粉量。消石灰干粉進入除塵器后附著在濾袋表面,可以起到脫酸及保護除塵器的雙重目的。該系統(tǒng)的主要用途在于焚燒爐啟停爐期間、新布袋裝好后需用石灰粉對布袋進行預(yù)噴涂期間和在旋轉(zhuǎn)噴霧器維護期間。
?、? 金屬類和顆粒物的控制
重金屬類污染物以固態(tài)、氣態(tài)的形式存在于煙氣中,當(dāng)煙氣溫度降低時,部分氣態(tài)物質(zhì)轉(zhuǎn)變?yōu)榭杀淮匠龎m器捕集的固態(tài)或液態(tài)顆粒,而對于揮發(fā)性強的重金屬如Hg而言,即使煙氣凈化系統(tǒng)以較低溫度運行,仍有部分以氣態(tài)的形式存在于煙氣中,這就要靠活性炭吸附,最終由袋式除塵器除去。本項目重金屬和顆粒物的處理工藝為:活性炭吸附+布袋除塵器。
袋式除塵器能將煙氣中的飛灰、反應(yīng)塔的反應(yīng)物、吸附有重金屬和有機污染物的活性炭顆粒物分離出來。本項目采用的高效聚四氟乙烯(PTFE)覆膜布袋是目前較先進的布袋除塵器,覆膜表面光滑且耐化學(xué)物質(zhì),將其覆合到普通過濾材料的表層,起到了一次性粉塵層的作用,將粉塵全部截留在膜的表面,實現(xiàn)表層過濾;又因該薄膜表面光滑,有好的化學(xué)穩(wěn)定性,不老化,又憎水,使截留在表面的粉塵很容易剝落,同時提高了濾料的使用壽命?,F(xiàn)有工程的調(diào)查數(shù)據(jù)表明:活性炭吸附+布袋除塵器處理工藝對焚燒爐煙氣中的重金屬去除率大于90%。
?、芏f英的控制
本項目燃燒溫度嚴格控制在850℃以上,煙氣在爐內(nèi)的停留時間不少于2秒,燃燒穩(wěn)定,可有效防止二噁英的生成。其后通過急冷,有效控制二噁英再度生成。最后通過廢氣處理系統(tǒng)活性炭吸附,進一步降低二噁英濃度,確保達到排放標(biāo)準(zhǔn)。
⑵惡臭控制措施評述
臭氣污染源主要來自進廠的原始垃圾,垃圾運輸車在卸料過程中和垃圾堆放在垃圾貯坑內(nèi)散發(fā)出惡臭的氣體,其主要成分為H2S、NH3等。采用以下方式控制惡臭氣體:①采用封閉式的垃圾運輸車;②垃圾卸料大廳、垃圾貯坑采用封閉式布置;③在垃圾焚燒廠主廠房卸料大廳設(shè)置快關(guān)門;④垃圾貯坑所有通往其它區(qū)域的通行門設(shè)雙層密封門;⑤設(shè)置自動卸料密封門,使垃圾貯坑密閉化;⑥在垃圾貯坑、儲渣池上方抽氣作為助燃空氣,使貯坑區(qū)域、儲渣池形成負壓,以防惡臭外溢;⑦規(guī)范垃圾貯坑的操作管理,利用抓斗對垃圾不停地進行攪拌翻動,可避免垃圾的厭氧發(fā)酵,減少惡臭產(chǎn)生;⑧定期對垃圾貯坑進行噴灑滅菌、滅臭藥劑;⑨焚燒爐停爐檢修期間,開啟電動閥門及除臭風(fēng)機,臭氣經(jīng)過活性炭除臭裝置吸附過濾達標(biāo)后排入大氣。
?、秋w灰倉、石灰倉和活性炭倉粉塵
石灰倉、活性炭倉、飛灰倉、飛灰穩(wěn)化車間飛灰倉等產(chǎn)塵點均采取密閉措施,粉塵經(jīng)倉頂除塵器除塵后通過各自排氣筒排放。
綜合分析全廠所采用的廢氣治理措施,類比運行中的焚燒廠的實際處理效果,本項目建成后所排放的二噁英類的控制效果可以達到《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18485-2001)的1.0ng(TEQ)/m3標(biāo)準(zhǔn)要求,也可達到歐盟2010標(biāo)準(zhǔn)0.1ng(TEQ)/m3標(biāo)準(zhǔn)要求,其它重金屬、飛灰、酸性氣體等污染物質(zhì)也均可保證達標(biāo)排放;通過惡臭控制措施可以減輕惡臭對周圍環(huán)境的影響,大氣環(huán)境影響預(yù)測結(jié)果表明,本工程無組織排放的臭氣廠界濃度滿足達標(biāo)排放要求。由此可見,本項目所采用的廢氣治理技術(shù),通過全面的、有效的治理技術(shù)和措施得以保障,最大限度的減少對周圍大氣環(huán)境的影響。
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