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天環(huán)凈化 |
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宿遷制藥行業(yè)污水處理一體化廢水凈化設(shè)備在乳液聚合丁苯橡膠裝置的廢水池中,在單體回收以及凝聚單元廢水池中的COD含量較高,這是因?yàn)閺U水中含有大量的苯乙烯,致使廢水中COD含量升高。
宿遷制藥行業(yè)污水處理一體化廢水凈化設(shè)備
高鹽廢水的成分復(fù)雜、污染物較多,若不經(jīng)處理直接排放,對人體健康及周圍環(huán)境將造成極大危害。目前,處理處理高鹽廢水的主要方法有院電化學(xué)、膜分離技術(shù)、蒸發(fā)法及離子交換技術(shù)、生物法以及不同耦合技術(shù)。電滲析耦合反滲透(ED-RO)技術(shù)在占地、投資和能耗等方面具有巨大優(yōu)勢,將其用于對高鹽廢水的處理,符合當(dāng)前化工企業(yè)實(shí)現(xiàn)野清潔生產(chǎn)冶的需求。
筆者在遼寧葫蘆島某化工廠原有生化處理工藝的基礎(chǔ)上,采用以高效電滲析裝置為核心的ED-RO工藝,開發(fā)適用于化工行業(yè)高鹽水的資源化回收利用新技術(shù),以期為實(shí)現(xiàn)化工行業(yè)野清潔生產(chǎn)冶提供參考。
1、實(shí)驗(yàn)部分
實(shí)驗(yàn)所用原水為氯醇法環(huán)氧丙烷裝置工藝出水,pH為6.5,含鹽量約為51.2g/L,鹽型為氯化鈉,鈣離子、鎂離子、懸浮物含量分別為46.49、6.62、225.4mg/L。
本研究預(yù)處理系統(tǒng)采用管式微濾膜(TMF)與樹脂吸附技術(shù)。TMF選用美國POREX公司生產(chǎn)的MME3005601VP管式微濾膜膜裝置,膜元件數(shù)量為24支,總膜面積3.36m2,過濾孔徑0.05μm;樹脂采用天津允開001×7型弱酸性陽離子交換樹脂,裝置尺寸D300mm×1650mm,樹脂填充量60L。電滲析裝置為兩級,選用鈦涂釕電極,隔板厚度1mm,日本astom單價(jià)離子膜,每級膜面積均為30m2,極室與濃縮室均配有在線pH儀,控制加酸計(jì)量泵,維持其正常pH范圍;反滲透裝置選用陶氏反滲透膜SW30HRLE-4040,6芯一級串聯(lián)排列,采用南方泵業(yè)輕型立式多級離心泵CDLF1-36為反滲透進(jìn)水泵
與二級電滲析相比,一級電滲析處理難度較低,因此重點(diǎn)分析二級電滲析出水水質(zhì)。由圖2可知,隨著電壓的升高,二級電滲析濃縮液含鹽量和硬度逐漸增高,脫鹽水含鹽量逐漸降低。這主要是因?yàn)殡S著電壓升高,電場力增加,離子遷移速率提高,濃縮液含鹽量逐漸上升,但隨著電壓升高,濃縮液含鹽量的增幅逐漸減低,原因主要有三院一是隨著電壓的升高,穩(wěn)定電流逐漸升高,各室的產(chǎn)熱反應(yīng)上升;二是隨著濃縮液和脫鹽水含鹽量差逐漸加大,ED膜的滲透壓逐漸升高,電場力需要克服的阻力提高,電遷移效果減弱;三是隨著ED膜兩側(cè)的滲透壓差增大,存在部分水遷移至濃室現(xiàn)象。單價(jià)離子膜對于二價(jià)離子無法實(shí)現(xiàn)截留,導(dǎo)致二級濃縮液中鈣鎂含量(相應(yīng)提高。綜合考慮,當(dāng)電壓達(dá)到50V時(shí),為實(shí)驗(yàn)操作條件,二級電滲析濃室鹽質(zhì)量濃度達(dá)到185.32g/L,鈣、鎂質(zhì)量濃度分別為74.87、4.2μg/L,懸浮物質(zhì)量濃度為0.73mg/L,通過補(bǔ)加氯化鈉,達(dá)到企業(yè)一級精制鹽水標(biāo)準(zhǔn),可用于氯堿工業(yè);一級電滲析淡水鹽質(zhì)量濃度為24.8g/L。
在乳液聚合丁苯橡膠裝置生產(chǎn)過程中,使用過氧化氫對孟烷氧化劑-磷酸鉀電解質(zhì)體系,雖然生產(chǎn)效率比較高,但是其排放的廢水中含有大量的磷物質(zhì),而且對其處理要求較高。磷酸鉀是低溫乳液聚合反應(yīng)較為主要的電解質(zhì),有利于提升反應(yīng)質(zhì)量和效果,但是在反應(yīng)結(jié)束之后會隨著廢水排放到總廢水池中,導(dǎo)致廢水總磷含量上升,超過國家標(biāo)準(zhǔn)。
宿遷制藥行業(yè)污水處理一體化廢水凈化設(shè)備
2.3 廢水COD影響因素
在乳液聚合丁苯橡膠裝置的廢水池中,在單體回收以及凝聚單元廢水池中的COD含量較高,這是因?yàn)閺U水中含有大量的苯乙烯,致使廢水中COD含量升高。
2.4 廢水電導(dǎo)率影響因素
在生產(chǎn)過程中,會在裝置中添加幾十種助劑,且其中含有大量的鉀、鈉等離子,導(dǎo)致廢水電導(dǎo)率增高,嚴(yán)重影響了水體中微生物的正常生長。為有效控制廢水電導(dǎo)率,需要減少對助劑的使用量,尤其是鉀皂、氫氧化鉀等應(yīng)用量較大的助劑。
3、廢水達(dá)標(biāo)控制措施
3.1 應(yīng)用新型環(huán)保助劑,降低廢水總氮含量
隨著科學(xué)技術(shù)的逐步發(fā)展,環(huán)保型的絮凝劑EEDC逐漸在丁苯橡膠裝置生產(chǎn)過程中得到廣泛應(yīng)用,有效降低了廢水中總氮的含量,逐漸達(dá)到了排放標(biāo)準(zhǔn)。在EEDC中含有大量的環(huán)氧氯丙烷以及二甲胺共聚物,沒有CN-物質(zhì),容易被氧化分解,所以極大程度上降低了廢水中總氮的含量。其中,EEDC絮凝劑在凝聚單元的應(yīng)用