漿液循環(huán)泵電流下降的原因是什么呢?
脫硫漿液循環(huán)泵為吸收塔的重要核心部件,其運行出力的大小將直接影響到脫硫的效率,初步分析,大致有以下幾點原因:
一、停運氧化風機時,A、B、C、D漿液循環(huán)泵電流皆不同程度的下降,究其原因為,本脫硫吸收塔為垂直逆流噴淋塔,氧化風管網(wǎng)布置在吸收塔漿液池的5.5m高處,一般液位保持在9m,漿液池的上部為氧化空氣富集區(qū),氧化風機的停運使得上部富含氧化空氣的漿液被漿液循環(huán)泵打循環(huán),由于空氣量瞬間增大,減小了循環(huán)泵的出力,致使?jié){液循環(huán)泵電流減小。
二、鍋爐方聯(lián)合風機出力加大,也加大了漿液循環(huán)泵的阻力,致使?jié){液循環(huán)泵電流的減小,相反引風機的導葉減小使得吸收塔內(nèi)部壓力減小,漿液循環(huán)泵運行阻力減小,致使循環(huán)泵電流增大。
三、大幅度降低吸收塔液位,使得吸收塔內(nèi)部壓力下降,也可以使循環(huán)泵電流下降,但值得注意的是吸收塔液位的降低,會影響脫硫效率,使?jié){液氧化的空間減小,從而影響石膏的品質(zhì),進而影響脫硫效率。
四、漿液循環(huán)泵進口濾網(wǎng)堵塞,電流也會降低,此時會伴隨進口管道振動,處理壓力降低。
五、本電廠于2015.04.01.00.10發(fā)現(xiàn)#5塔漿液循環(huán)泵電流皆不同程度的降低,尤其是#5D漿液循環(huán)泵電流漿液低了約4A(正常82.3A),且在鍋爐燃燒1250mg/m3低硫煤的情況下,效率僅為95.2%(漿液PH值5.5),現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)#5地溝有大量泡沫,在向#5塔加入約400ml消泡劑后,#5A、B、C、D漿液循環(huán)泵電流恢復正常(皆上升約4A左右),同時效率升至97%,如下圖:
初步分析原因為:#5電除塵除塵效率不高,大量灰塵進入#5塔,形成漿液嚴重污染,尤其是一電場1A1、2A1電場高壓不能正常運行,出力較低,造成漿液泡沫量增大,當漿液含空氣>3%時,漿液循環(huán)泵出力將大大降低,電流下降,液氣比降低,削弱了漿液的吸收能力,造成脫硫效率降低。為了避免此類事件發(fā)生應做到:
1、提高電除塵效率
2、加強脫水,置換漿液
3、跟蹤工藝水品質(zhì)
4、適量加入消泡劑