洗肉廢水處理設(shè)備廢水中主要含有血液、油脂、碎肉、畜毛和糞便等污染物,屬高濃度有機(jī)廢水。該廢水呈褐紅色,具有較濃的腥臭味。廢水排放量為2 000 m3/d。設(shè)計(jì)出水水質(zhì)要求同時(shí)達(dá)到《肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13457—92) 的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)及《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996) 的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn),處理難度較大。洗肉廢水處理設(shè)備
首先通過(guò)隔油沉淀池來(lái)收集、清除廢水中的油脂,這樣不僅可以降低進(jìn)水負(fù)荷,確保達(dá)標(biāo)排放,還可以產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益。鑒于屠宰車(chē)間水質(zhì)水量變化大,為保證生物處理設(shè)施進(jìn)水水質(zhì)水量均衡,設(shè)置了均衡調(diào)節(jié)池,采用預(yù)曝氣使廢水中微小顆粒物質(zhì)相互碰撞、粘結(jié),產(chǎn)生絮凝作用,有利于沉淀分離,同時(shí)可將廢水中H2 S等有害氣體吹脫。氣浮法能有效地去除廢水中呈乳化狀態(tài)的油,同時(shí)去除由油類(lèi)物質(zhì)引起的COD。采用計(jì)量泵投加PAC 與PAM,以提高氣浮效果。為提高廢水的BOD5/COD值而設(shè)置了水解酸化池,其作用在于使結(jié)構(gòu)復(fù)雜的不溶性或溶解性的高分子有機(jī)物經(jīng)過(guò)水解和產(chǎn)酸,轉(zhuǎn)化為簡(jiǎn)單的低分子有機(jī)物,改善廢水的可生化性,并提高生化系統(tǒng)的耐沖擊負(fù)荷能力。
生化系統(tǒng)采用A2/O + MBR 組合工藝。A2/O工藝去除氨氮的效果已經(jīng)得到廣泛認(rèn)可,具有去除率高、運(yùn)行穩(wěn)定、成本低的特點(diǎn)。MBR 集膜的高效分離和生物降解于一體,是將污水生物處理技術(shù)與膜分離技術(shù)相結(jié)合的新型污水處理工藝。采用膜組件代替?zhèn)鹘y(tǒng)活性污泥工藝中的二沉池,可進(jìn)行高效固液分離,克服了傳統(tǒng)工藝中出水水質(zhì)欠穩(wěn)定、污泥易膨脹等不足。生物反應(yīng)器內(nèi)保持較高的污泥濃度,硝化能力強(qiáng),污染物去除率高,部分混合液回流至缺氧池進(jìn)行反硝化去除氨氮。MBR 池出水進(jìn)入消毒池進(jìn)行消毒后,可達(dá)標(biāo)排放。
3 運(yùn)行效果及分析
3. 1 運(yùn)行過(guò)程分析
①水解酸化
水解酸化單元采用缺氧狀態(tài)運(yùn)行,溶解氧(DO)控制在0.2 ~ 0.5 mg/L。池內(nèi)設(shè)有高效組合填料。
監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,水力停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)使出水VFA 濃度升高,對(duì)后續(xù)處理不利,而且酸化時(shí)間>9 h 時(shí),水解速度開(kāi)始變緩。因此,從經(jīng)濟(jì)性考慮,水解酸化過(guò)程中水力停留時(shí)間宜控制在9 h 內(nèi); 另外,適當(dāng)增加污泥濃度有助于COD 的去除,但污泥濃度不能太高。
②厭氧池
為強(qiáng)化傳質(zhì)效果,采用攪拌方式。由于污泥量大,沼氣上升產(chǎn)生的推動(dòng)力不足,而利用水泵打回流的方式攪拌容易吸入空氣,造成DO 值升高,破壞厭氧微生物的生存環(huán)境,所以在池內(nèi)設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C(jī)。
控制池內(nèi)氧化還原電位(ORP) 值<-250 mV。
③缺氧池
缺氧池內(nèi)設(shè)軟性組合填料,安裝間距為150 mm× 150 mm,填料支架為槽鋼,采用螺紋鋼制作,安裝高度距底部1.2 m,上部距液面0.3 m。池內(nèi)設(shè)潛水?dāng)嚢铏C(jī)。由于MBR 池內(nèi)混合液回流帶來(lái)硝態(tài)氮,需控制池內(nèi)ORP 值<-100 mV。
④ MBR 池
MBR 工藝采用平板膜組件。膜組件在蠕動(dòng)泵抽吸作用下間歇出水,膜單元的曝氣裝置置于膜片下方。MBR 池內(nèi)安裝穿孔曝氣管,采用鼓風(fēng)機(jī)曝氣,設(shè)置變頻器實(shí)現(xiàn)曝氣量的實(shí)時(shí)調(diào)整。平板膜組件在安裝過(guò)程中將加藥管路與抽吸管連接,定期進(jìn)行在線(xiàn)藥洗即可滿(mǎn)足正常使用的要求。另外,間歇式抽停方式可有效減緩膜污染,由PLC 自動(dòng)控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)。當(dāng)抽停時(shí)間分別為12、4 min 時(shí),系統(tǒng)能保持膜過(guò)濾性能的穩(wěn)定。
3.2 運(yùn)行效果
調(diào)試運(yùn)行結(jié)束后,出水水質(zhì)基本穩(wěn)定,各項(xiàng)污染物指標(biāo)均達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),具體處理效果見(jiàn)表3 (連續(xù)5 d 監(jiān)測(cè)結(jié)果平均值) 。
采用水解酸化-A2/O-MBR 工藝處理肉類(lèi)加工廢水,處理規(guī)模為2 000 m3/d。工程運(yùn)行結(jié)果表明,該工藝處理效率高,zui終出水COD、BOD5、SS、氨氮、動(dòng)植物油分別低于30、10、20、5、10 mg/L,同時(shí)達(dá)到《肉類(lèi)加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13457—92) 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996) 一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),處理后的水質(zhì)良好且穩(wěn)定,可以直接回用。該工藝自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單,管理方便,并適合在北方地區(qū)的冬季正常運(yùn)行。