詳細(xì)介紹
經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
(1)原廠區(qū)管道設(shè)有高濃度污水和生產(chǎn)廢水管道系統(tǒng),由于車間排水比較混亂和施工中存在一些問題,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)廢水管道系統(tǒng)與高濃度污水管道中的水質(zhì)相差無幾,這樣生物接觸氧化池進(jìn)水無生產(chǎn)廢水稀釋,進(jìn)水CODCr指標(biāo)顯然偏高,影響好氧微生物繁殖。
(2)本設(shè)計(jì)好氧曝氣系統(tǒng)中,雖對(duì)可變孔曝氣器的風(fēng)阻留有充分的風(fēng)壓,但在池底的風(fēng)管未*連成環(huán)狀,在開車時(shí)發(fā)現(xiàn)曝氣器出氣不均勻現(xiàn)象,經(jīng)過返工改造,才得以消除。
(3)本設(shè)計(jì)設(shè)有發(fā)酵倒罐液貯存池,實(shí)際上廠方?jīng)]有將此池利用起來,發(fā)酵車間若發(fā)生倒罐,其廢液就近排入下水道,這樣污水的pH值和CODCr濃度變化較大。原設(shè)計(jì)沒有設(shè)調(diào)節(jié)pH值的設(shè)備,在實(shí)際運(yùn)行中不得不在污水集水池中加堿調(diào)整pH值來滿足微生物佳生長的pH范圍,以促使生化處理順利進(jìn)行。
(4)對(duì)于厭氧反應(yīng)器的菌種問題,應(yīng)盡可能用厭氧污泥進(jìn)行接種。本工程在1996年4月下旬采用杭州 廠污水的好氧干污泥進(jìn)行接種,終未獲成功。于1996年9月下旬再投加20t杭州燈塔養(yǎng)殖場(chǎng)厭氧濕污泥,才順利開車成功。但其中一臺(tái)反應(yīng)器無接種污泥加入,只得靠另一臺(tái)反應(yīng)器出水中的剩余污泥回流,致使這臺(tái)反應(yīng)器至今還沒有達(dá)到狀態(tài)。若這兩臺(tái)反應(yīng)器均達(dá)到佳狀態(tài),CODCr總?cè)コ士赏M(jìn)一步提高。
(5)本工程原設(shè)計(jì)中設(shè)有污泥處理設(shè)備,廠方實(shí)際沒有購買。實(shí)踐證明:本工程污水處理系統(tǒng)停留時(shí)間長,污泥自身消化掉,無污泥排放。
(6)原設(shè)計(jì)中設(shè)有沼氣回收利用系統(tǒng),此系統(tǒng)沒有上馬,沼氣只得放空焚燒,白白浪費(fèi)能量。廠方對(duì)該工程日常運(yùn)行費(fèi)用核算,處理每m3污水費(fèi)用為3.32元(包括混凝劑費(fèi)、電費(fèi)、蒸汽費(fèi)和人工費(fèi))。若將沼氣利用起來,可以降低日常運(yùn)行費(fèi)用。
污水處理工藝流程
車間污水用泵送至已建的*污水處理站臭氧氧化塔處理,經(jīng)處理的污水與*等車間的污水一道自流入污水集水池,平均每月1.2批,每批28t的發(fā)酵倒罐液由工藝物料泵送至設(shè)在集水池頂上的倒罐液貯存池,經(jīng)自然沉淀的上清液慢慢加入污水集水池中,沉淀物用泵送到污泥濃縮塔,再經(jīng)高速離心分離機(jī)處理,此泥餅可回收做復(fù)合飼料或作農(nóng)肥,濾液返回到污水集水池,此池中的污水由潛污泵送到污水調(diào)節(jié)池。由于各車間的污水排放不均勻,所以潛污泵開停只得由集水池中的高低水位來控制(即高水位時(shí)開泵,低水位時(shí)停泵)。污水調(diào)節(jié)池容積設(shè)有1天之設(shè)計(jì)水量,以利于水質(zhì)均化。污水調(diào)節(jié)池出水自流入本池下面的生物水解反應(yīng)池,在此池中裝有半軟性組合填料,在厭氧菌的作用下,能將較復(fù)雜的有機(jī)物分解為小分子化合物。經(jīng)生物水解反應(yīng)池處理的污水,用污水泵均勻地將水送到旋流式浮騰厭氧反應(yīng)器處理。厭氧反應(yīng)器出水再自流到菌液分池、預(yù)曝氣池、生物接觸氧化池及氣浮凈水器處理。為控制生物接觸氧化池的進(jìn)水濃度,從而保證處理的污水達(dá)標(biāo)排放,本設(shè)計(jì)特設(shè)清下水集水池1座,用泵將清下水送往預(yù)曝氣池。
為使厭氧反應(yīng)器工作效率較佳和穩(wěn)定,本設(shè)計(jì)在水解反應(yīng)池的進(jìn)口處設(shè)有蒸汽加溫措施,溫度自動(dòng)控制在35±3℃,并還設(shè)有溫度指示和報(bào)警裝置。
生化處理的沉淀污泥和氣浮凈水器的浮渣均經(jīng)高速離心機(jī)處理后運(yùn)出作農(nóng)肥。
厭氧處理所產(chǎn)生的沼氣,根據(jù)有關(guān)資料計(jì)算,每天約1025m3,本設(shè)計(jì)設(shè)有200m3氣柜1臺(tái),經(jīng)水封罐后,送到鍋爐房作輔助燃料之用。
淮北市醫(yī)院一體化污水處理設(shè)備 淮北市醫(yī)院一體化污水處理設(shè)備