大型生活污水處理設(shè)備報價
問題236:
1、SBR脫氮為什么曝氣硝化時間不能太長?是什么原因?太長會有什么影響?2、我現(xiàn)處理一個氮肥廢水,工藝為SBR,每批次曝氣硝化8小時,反硝化2小時,硝化不加有機(jī)源,每批次反硝化加有機(jī)碳源底物為100mg/l。每批次進(jìn)水后COD底物大概40mg/l左右,氨氮40左右。目前上清液清,但是有不少小絮體,污泥有些膨脹,SVI近200了。鏡檢為非絲狀菌膨脹。曝氣期間DO在3~4mg/l之間,曝氣剪切力不大,請幫我分析下是什么原因?qū)е挛勰嗯蛎浀??上清液小絮體是什么原因?3、請問SBR序批次脫氮,或處理有機(jī)物,負(fù)荷應(yīng)該怎么算呢?4、SBR不同時間段污泥沉降性是不是不一樣?我每天不同時間段做過很多次后有這樣的感覺。如果事實也如此請老師說明一下原因。
答:
1、任何動作都有個度,曝氣也是,曝氣過久后續(xù)的沉淀階段會受影響(溶解氧過高,導(dǎo)致缺氧脫氮效果下降;曝氣過度污泥容易老化等)
2、看看是否負(fù)荷太低導(dǎo)致污泥老化的解體。非絲狀菌膨脹,我想還是污泥濃度高了吧。
3、一樣的計算,進(jìn)水有機(jī)物除以微生物量
4、這個確實有變化的,就如人一樣,也有效率高低區(qū)分時段,通常晚間沉降差。如果你夜間沒有出了,上午一開始處理,自然沉降會差些,后面又會有所恢復(fù)。
問題237:
工廠廢水處理工藝是簡單的活性污泥法,具體工藝如下:1、前端兩個小的調(diào)節(jié)池(有效容積110方*2)通過泵連續(xù)進(jìn)水。進(jìn)水COD:2000mg/l左右氨氮120mg/l2、接著是兩個串聯(lián)的好氧池,池底連通。有效容積280方*23、出水就自流進(jìn)入沉淀池。由于工廠管理懶散,一臺帶式脫水機(jī)*停用,偶爾將剩余污泥直接排至工廠內(nèi)的綠化區(qū)池內(nèi):mlss9000左右SV3095-97%;但之前也沒有出現(xiàn)很嚴(yán)重的泡沫問題。我想確認(rèn)的是解決的方法:1、是否可以通過降低生化池內(nèi)PH值控制在6左右,有沒有講究?2、嚴(yán)格控制MCRT,是否會在短期內(nèi)有效果,現(xiàn)在情況下每天剩余污泥的排量多少?3、降低DO到什么程度可以既不影響處理,又可以起到控制泡沫?4、如果停曝氣后,人工撇清一次會起到作用嗎?我好像看到說引起泡沫的細(xì)菌都會在泡沫里。是不是因為春季與夏季變更期間容易產(chǎn)生泡沫?
答:
1、6就太低了,不低于6.5為好。
2、主要還是污泥濃度太高了,排泥多少取決于你控制多少污泥濃度是合理的,目前控制太高了
3、泡沫控制主要是去除原因,曝氣不是原因,減低了也不會減少多少泡沫的。
4、會起到作用,但效果不明顯,你更多的是浮渣吧,而不僅僅是泡沫,這些多是你污泥濃度過高導(dǎo)致的可能性大。
問題238:
我廠基本情況:目前進(jìn)水COD:200mg/l,BOD:85mg/l,NH3-N:45mg/l,TP:3-5,SS在110-200mg/l,出水COD:30mg/l,NH3-N:2mg/l,TP:1-2mg/l。處理城市污水,日處理量在2萬噸,設(shè)計處理在2萬噸,變化系數(shù)1.5。CASS工藝,進(jìn)水SS高,造成生化池內(nèi)有大量的無機(jī)顆粒,(鐘式沉砂池效果不理想,砂水分離器一周就出兩百斤都不到的砂子)mlss達(dá)到8000-10000mg/l,mlvss2000mg/l,工藝調(diào)整:我廠也是8個池子,2個池子為一組,交替運(yùn)行現(xiàn)實連續(xù)進(jìn)水出水。4小時周期,進(jìn)水曝氣2小時,沉淀1小時,排水1小時,好氧區(qū)溶解氧都能控制在1-3.5mg/l左右,厭氧區(qū)大部分池子都在0.2mg/l以下。回流泵平時24小時開啟,厭氧區(qū)攪拌器也是24小時開啟。目前頭疼的就是TP問題。根據(jù)以上情況,分析可能是由于污泥濃度過高引起,但是目前已經(jīng)連續(xù)排泥3個月(各池子均在排水期間打泥),排泥量在12-14噸,但是污泥濃度也未怎么降,TP也不穩(wěn)定。之前有一個池子污泥濃度排到4500mg/l了,但是MLVSS在1000mg/l以下,造成氨氮和TP處理效果都不理想。請教:1、三豐老師之前也說過,穩(wěn)定多次的排泥,但是我這情況按照理論12噸泥應(yīng)該也不少了,怎么污泥濃度還是這么高。這種情況是否還應(yīng)該加大排泥。2、我廠脫泥均在白天,晚上(大約在21_9點(diǎn))濃縮池經(jīng)過多次濃縮后排上清液會不會因為時間過長,造成濃縮池污泥厭氧后釋磷又回來進(jìn)水,從而污泥內(nèi)含磷少了引起除磷不理想呢。如果是這樣怎么解決這個問題為好。3、這個mlss雖然高,但是mlvss在2000ppm左右,也不算高,如果排泥量大了,相應(yīng)的mlvss就好減少,造成菌膠團(tuán)過少引起出水水質(zhì)不穩(wěn)定。弄來都沒法按書上的污泥濃度控制。4、我廠進(jìn)水TP平均起來在4mg/l左右,以上進(jìn)水參數(shù)通過生物處理能否使TP達(dá)到一級b標(biāo),同時以上情況,三豐老師認(rèn)為是什么情況造成TP不達(dá)標(biāo),我廠工藝應(yīng)該怎么調(diào)整才能使TP達(dá)標(biāo)呢?
回答
1、排泥多少要考慮你的基數(shù),基數(shù)大,污泥繁殖快,排泥后,污泥濃度降低就低,所以還是要加大排泥的。
2、這個是肯定有影響的,所以lian系排泥,處理污泥是很重要的,盡量不要停留時間太長。
3、你的進(jìn)水有機(jī)物濃度不高,所以,污泥濃度也是上不去的,控制這么高的污泥濃度,您也說了,無機(jī)物多,那么會導(dǎo)致你出水不清冊。當(dāng)然,你排泥太大的話,污泥濃度低了,氨氮去除會隨污泥齡變短而變差,這個平衡要注意。
4、本來也不高,微生物也要利用磷的,問題還是你的排泥濃度不夠。不過你的污泥濃度高,基數(shù)大,可能短期一個月排泥下不去,導(dǎo)致磷無法降低,適當(dāng)再加大些排泥,維持時間長些,并且杜絕夜間不處理污泥導(dǎo)致的磷析出,我想這個問題不難解決。
一體化污水處理設(shè)備之所以受到大家的青睞,是因為該設(shè)備具備如下優(yōu)點(diǎn):
1、抗沖擊負(fù)荷的能力強(qiáng),接觸氧化法的平均停留時間在6小時以上。
2、具有脫氮除磷能力,并可以通過調(diào)節(jié)設(shè)備的構(gòu)造,達(dá)到處理工業(yè)廢水,生活污水,城市污水的能力。
3、接觸氧化池內(nèi)的填料多為組合軟填料,質(zhì)輕、高強(qiáng)、物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,比表面積大,生物膜附著能力強(qiáng),污水與生物膜的接觸效率高。
4、接觸氧化池內(nèi)采用曝氣器進(jìn)行鼓風(fēng)曝氣,使纖維束不斷漂動,曝氣均勻,微生物生長成熟,具有活性污泥法的特征。
5、出水水質(zhì)穩(wěn)定,污泥產(chǎn)量少并易于處理。
6、潛水泵中可設(shè)于設(shè)備之中,減少工程投資。
7、設(shè)備可設(shè)于地面上,也可埋于地下。埋于地下時,上部覆上可用于綠化,廠區(qū)占地面積少,地面構(gòu)筑物少。
8、易于完成自動控制,管理操作簡單。
9、設(shè)備可以連接在汽車上做成移動式一體化污水處理設(shè)備。
以上給大家介紹的是一體化污水處理設(shè)備優(yōu)點(diǎn),大家了解一下吧。
問題239:
我廠是三槽式氧化溝工藝,進(jìn)水量10萬噸/天,通過工藝模式調(diào)整,現(xiàn)運(yùn)行模式為高曝2小時,靜沉2小時,出水4小時。進(jìn)水COD在700mg/l左右,NH3-N在50mg/l左右,TP在5mg/l左右,而且出水較好,NH3-N在10mg/l以下,COD在40mg/l左右,SS在15mg/l以下。目前MLSS為3500-4000mg/l(邊槽),排泥量每座氧化溝為3500立方米,。請問:1、怎樣較精確計算泥齡,很多參考書上都沒有關(guān)于此工藝的計算方法?(排泥為兩邊溝排泥,其中一側(cè)邊溝與中溝共用一個排泥泵,另一側(cè)邊溝單獨(dú)設(shè)一臺排泥泵。)2、目前我們采用的工藝運(yùn)行方式并不是傳統(tǒng)上三槽氧化溝的運(yùn)行方式,沒有采用先厭氧后好氧再靜沉的方式,而且將好氧提前,厭氧及反硝化都集中到靜沉階段,我們發(fā)現(xiàn)此運(yùn)行方式較傳統(tǒng)節(jié)電,而且出水水質(zhì)較好。但理論計算充氧量總感覺不夠(O2Kg/d=a×L+b×MLSS+4.6×Nr-2.8×Nor),轉(zhuǎn)刷理論充氧74KgO2/h。有針對三槽氧化溝的需氧量公式嗎?3、我決得有可能發(fā)生了同步硝化反硝化,可能嗎??怎樣去驗證?
回答:
污泥齡計算還是可以按總好氧污泥量除以排泥量來計算。曝氣量計算我不精通,看看其他同行回復(fù)。同步硝化和反硝化發(fā)生是可以的,但條件要求比較高,你的系統(tǒng)穩(wěn)定的話,看看好氧后的總氮去除來判斷下。
問題240:
1、污泥齡計算還是可以按總好氧污泥量除以排泥量來計算??煞窠朴茫╒邊槽體積+V中槽體積)/(Q:邊槽排泥泵每天排泥量)近似得出呢?2、同步硝化和反硝化發(fā)生是可以的,但條件要求比較高,你的系統(tǒng)穩(wěn)定的話,看看好氧后的總氮去除來判斷下。“好氧后”是指曝氣2小時結(jié)束時嗎?如果有TN去除效果則可判斷發(fā)生同步硝化反硝化嗎?3、是否還需要測一下好氧后NO2-N的含量?
答:
1、這里濃度不一樣,要體積乘以濃度后進(jìn)行計算的。
2、是的。
3、沒有必要,總氮減低了的話,說明有反硝化效果了。
問題241:
我把污泥濃度由10000ppm降到了4000ppm,但是跟隨的mlvss由2000ppm降到了300-700ppm,sv30在8%-18%,但是總磷的去除還是不穩(wěn)定,經(jīng)常在1ppm徘徊(進(jìn)水在2-3ppm),這樣的情況下,還需要穩(wěn)定排泥量不,如果穩(wěn)定排泥,我擔(dān)心MLVSS基本都沒有了,如果減小排泥總磷一直去除率不好,怎么去解決這個問題呢。進(jìn)水情況:COD100,氨氮35
回答:
1、MLVSS低,說明污泥中無機(jī)雜質(zhì)多,這個代謝出去需要時間,主要把我的是不要排泥太猛太過頭。磷的去除你排泥大了,自然會減低,如果沒有減低到期望值,要看看有沒有那個環(huán)節(jié)發(fā)生了釋磷,比如排泥后污泥池上清液又回到系統(tǒng),而此時上清液是否含磷很高呢?如果是這樣要加大污泥處理力度,避免污泥在污泥池停留時間太長。
2、進(jìn)水才COD100mg/L,無論如何無法維持MLSS10000mg/L的,就連4000mg/L也高了,所以,你的有效成分不高,還好有效成分會隨著你的排泥不斷被修正的。磷的去除也有賴于COD的,這個值在100,確實不利于去除。我想微生物有效濃度上去后,你的這個進(jìn)水磷2-3還是可以減低到0.5左右的。請MLSS4000維持一段時間,穩(wěn)定后,再減低到3500和3000看看效果。
問題242:
目前我正在做一個3000m3的一個系統(tǒng),現(xiàn)在處于馴化初期,投菌后菌的SV30大概在3%左右,目前已經(jīng)增殖至14%左右,增殖的過程中,液位也逐漸增加,目前已到滿也位開始出水了。但是增殖過程中上清液明顯變得渾濁,過濾速度非常慢,上清液發(fā)白,COD也有60mg/L一直增加,目前已到300mg/L左右,目前僅少量的進(jìn)原水,主要靠加營養(yǎng)物質(zhì)配合著在馴化。培菌期間出現(xiàn)這樣的上清液,COD逐漸增加,是否正常?是什么原因引起的?接下來我需要采取什么措施去改變它呢?
回答:
既然SV到了16%,一方面需要排泥,另一方面需要進(jìn)原水,并且不斷加大原水進(jìn)流量。這樣會有部分微生物被淘汰,出水會帶些污泥,但,屬于正常現(xiàn)象。如果僅僅依靠補(bǔ)充營養(yǎng),不加大原水流入量,則,在不斷曝氣下,水質(zhì)變白,出水惡化也是會發(fā)生的。所以,保持正常曝氣量(不要過大),逐漸加大進(jìn)流原水量,控制恒定好排泥量是你培菌時要注意的。當(dāng)然,如果是難處理廢水,則進(jìn)水需要小量控制,依靠較長時間來讓微生物適應(yīng),馴化。
問題243:
我目前在化工廢水處理站是生產(chǎn)lei管zha藥的預(yù)處理有鐵碳池但作用不大主要是使用次氯酸納然后進(jìn)入污水處理站工藝是調(diào)節(jié)水解初沉厭氧好氧二沉出水近氨氮去除率提高了可是cod確降低了他們的關(guān)系是一升一降想知道為什么會出現(xiàn)一升一降。
回答:
把出水過濾下再測COD看看,如果測得的值減低很多,說明是活性污泥老化導(dǎo)致污泥解體增加了COD。這個可能是你說的數(shù)據(jù)反向的原因。
大型生活污水處理設(shè)備報價