福建 地埋式一體化污水處理設(shè)備 優(yōu)質(zhì)廠家
WSZ 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
濰坊英創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司
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產(chǎn)品型號WSZ
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所 在 地濰坊市
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更新時間:2018-06-22 11:00:22瀏覽次數(shù):150次
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濰坊英創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司著力于技術(shù)開發(fā),產(chǎn)品研究,很好的完成了很多項目,獲得廣大公司認可。地埋式一體化污水處理設(shè)備采用AO生化處理法,有機污水可以采用生化+過濾,或者生化+MBR膜??梢院芎玫慕档臀鬯袘腋∥铮珻OD,BOD,使水得到真正的凈化。。污水處理咨詢:劉工:
濰坊英創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷售、服務(wù)于一體的生產(chǎn)型環(huán)保企業(yè),*致力于地埋式污水處理設(shè)備、MBR中水回用設(shè)備、MBR污水處理設(shè)備、去離子水設(shè)備的制造與安裝調(diào)試,積累了豐富的設(shè)備生產(chǎn)、施工經(jīng)驗。
錦州一體化污水處理設(shè)備采購
膜生物反應(yīng)器(MBR)是20世紀60年代發(fā)展起來的一種新型高效的污水生化處理工藝¨ ,是活性污泥法的一種,原理是利用生物反應(yīng)槽(曝氣槽)
內(nèi)含微生物菌群的活性污泥吸附水體中的有機污染物,并以其為營養(yǎng)物質(zhì)或增殖材料,使水體中的有機污染物分解達到凈化廢水的目的。MBR技術(shù)經(jīng)歷了分置式、錯流式和浸沒式膜生物反應(yīng)器3個階段,其中,浸沒式膜生物反應(yīng)器是21世紀*的zui有發(fā)展前途的環(huán)境治理技術(shù)之一 ,也是目前處理高濃度廢水 和污水中水回用 的理想技術(shù)。近年來,膜生物反應(yīng)器(MBR)由于處理效果好、占地面積少、負荷高和抗沖擊負荷能力強等優(yōu)點日益受到污水處理界的關(guān)注 ,并應(yīng)用于廢水的處理,取得了很好的效果。
本實驗采用前置式反硝化生物脫氮工藝(A/O工藝) 與浸沒式MBR工藝結(jié)合,對養(yǎng)豬場廢水的處理效果進行了研究,實驗結(jié)果顯示對主要污染物的去除均達到DB 31/199-1997一級標準,說明使用浸沒式膜生物反應(yīng)器處理畜禽養(yǎng)殖廢水在理論上是可行的。實驗吸收傳統(tǒng)的“厭氧+好氧”處理工藝成果,采用浸沒式生物反應(yīng)器處理技術(shù)對該養(yǎng)豬廠產(chǎn)生的廢水進行實驗性處理,目的是為畜禽廢水處理提供工程實踐基礎(chǔ)。
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1 材料與方法
1.1 豬場廢水
實驗廢水取自“干濕分離系統(tǒng)”養(yǎng)豬場排放的高濃度有機廢水,廢水水量60 m3 /d,實驗廢水水質(zhì)為COD=9 100 mg/L,BOD =3 788 mg/L,SS:4 490 mg/L,NH3一N =450 mg/L。
1.2 方法
浸沒式MBR處理技術(shù)是將吸入泵、曝氣器和生物反應(yīng)池為一體式的膜生物反應(yīng)器 ,膜組件直接放于生物反應(yīng)器中,MBR反應(yīng)器內(nèi)流速由空氣的攪拌提供。中空纖維膜組件置于MBR中,污水浸沒膜組件,通過自吸泵的抽吸,利用膜絲內(nèi)腔的抽吸負壓來運行。
膜組件材質(zhì)為聚乙烯。膜組件公稱孔徑為0.4微米,是懸浮固體、膠體等的有效屏障;中空纖維膜絲較細,有較好的柔韌性,能保持較長的壽命,即使有膜絲破損的現(xiàn)象發(fā)生,由于膜絲內(nèi)徑僅為270微米,可被污泥迅速阻住,對處理水質(zhì)*沒有影響。MBR處理池設(shè)計為A/O處理系統(tǒng):在前段,進水與后段的回流水充分混和進行生物反硝化脫氮,在后段進行生物降解和硝化,同時加堿補充氨氮硝化所消耗的堿度,處理后水直接排放,如果需要,也可進一步消毒處理進行中水回用。
鼓風(fēng)機曝氣的目的是在提供微生物生長所必須的溶解氧之外,還使上升的氣泡及其產(chǎn)生的紊動水流清洗膜絲表面,阻止污泥聚集,保持膜通量穩(wěn)定,設(shè)計氣水比為30:1。MBR中產(chǎn)生的剩余污泥由氣提泵定量提升至污泥干化池,污泥在其中濃縮,并使污泥減容,上清液回流至調(diào)節(jié)池。MBR主要設(shè)計參數(shù):有效水深為2.7 m,有效容積為34.7 m3 。
1.3 工藝流程與調(diào)試
廢水首先經(jīng)過細篩網(wǎng)除去污水中較大顆粒的雜質(zhì)和懸浮物,防止泵的阻塞和損傷,減輕負荷。廢水來水具有一定的作用水頭,重力自流到細格柵,格柵出水重力自流入調(diào)節(jié)池。調(diào)節(jié)池用以調(diào)節(jié)水量、均化水質(zhì),使后續(xù)處理工藝在相對穩(wěn)定的條件下工作,同時調(diào)節(jié)池中風(fēng)機曝氣除臭降溫,還可防止懸浮物沉積。調(diào)節(jié)池出水由移送泵提升至斜板沉淀池。沉淀池主要實現(xiàn)泥水分離,上清液流人MBR反應(yīng)池連續(xù)運行處理。工藝流程見圖1。因采用浸沒式MBR法處理該養(yǎng)豬場廢水,處理完后消毒可在養(yǎng)豬廠內(nèi)進行中水的回用,如:綠化、灌溉、沖洗廁所等用途,初步確定設(shè)計水量為60 m 3/d,實驗污水水質(zhì)如表1所示。調(diào)節(jié)池主要設(shè)計參數(shù):有效水深為2.0 m,有效容積為48.7 m3 。
實驗浸沒式MBR法處理豬場養(yǎng)殖業(yè)廢水過程中的調(diào)試階段共分為5個階段進行,階段I主要是向MBR反應(yīng)器中接種活性污泥,是主要馴化異養(yǎng)菌的過程,根據(jù)Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ 階段取樣化驗和各階段出現(xiàn)的現(xiàn)象進行加藥調(diào)試,目的是使系統(tǒng)運行達到穩(wěn)定運行狀態(tài)(V階段)。調(diào)試階段說明如表2所示。
2 結(jié)果與討論
該處理工藝通過3個月的調(diào)試及6個月的穩(wěn)定運行,測得進入廢水處理站的平均水質(zhì)與設(shè)計水質(zhì)基本相符,即COD=9 100 mg/L,BOD =3 788 mg/L,SS=4 490 mg/L,NH .N=450 mg/L。出水水質(zhì)達到DB 31/199.1997一級標準。調(diào)試各階段取樣及出水水質(zhì)結(jié)果如圖2所示。
從圖2可以觀察出階段I是調(diào)試程序開始,活性污泥的馴化階段,共經(jīng)過了22 d(調(diào)試工作準備就緒,向MBR池內(nèi)投入有效池容約7.5% 的城市活
性污泥,用水加滿后,處理系統(tǒng)按設(shè)定的程序開始運行)。
調(diào)試階段Ⅱ主要經(jīng)歷了18 d(23~41 d),第23 d時進行第1次取樣化驗:出水COD<100 mg/L,但進出MBR池的NH .N濃度相同,出水pH高于進水,且有大量的泡沫產(chǎn)生。取樣化驗結(jié)果表明微生物經(jīng)22 d馴化后,繁殖速率較高的異養(yǎng)菌增殖迅速,世代時間較長的硝化菌尚未形成優(yōu)勢菌種 ,因此氨氮濃度仍高。由于氨氮濃度高,廢水呈堿性而產(chǎn)生大量泡沫。在進入階段Ⅲ(42~90 d)的第46 d取樣時,發(fā)現(xiàn)COD又出現(xiàn)回升趨勢(約300 mg/L),而NH3 -N濃度明顯下降,出水pH低于進水;在接下來近40 d的調(diào)試期間,出水的COD穩(wěn)定在250 mg/L左右,NH3-N穩(wěn)定在50 mg/L左右,pH<6。出現(xiàn)該現(xiàn)象的主要原因可從硝化過程機理分析得到解釋。根據(jù)硝化過程機理,硝化過程主要包括以下串級反應(yīng),
即:NH4+1.502----- No2- +2H++H2O (1)
No2-+0.502------No3 (2)
由反應(yīng)(1)可知,廢水中1 mol NH4+在溶解氧和亞硝酸菌的作用下,即可產(chǎn)生2mol H+ 和1mol的NO2-。當調(diào)試進入階段Ⅲ時,廢水中的NH 3-N濃度下降,pH降低,說明硝化過程反應(yīng)(1)已開始進行,即廢水中的亞硝酸菌和硝酸菌開始生成。由于硝酸菌的產(chǎn)率約為亞硝酸菌的1/2至1/3,加上在酸性環(huán)境下(pH:6.0-7.2),反應(yīng)(1)的反應(yīng)速度大于反應(yīng)(2),從而使硝化過程中的串級反應(yīng)(2)的反應(yīng)速度較小,廢水中H 濃度和NO( 濃度累積。
因此,廢水在進入調(diào)式階段Ⅲ時,廢水中的pH始終較小,出水中NO2- 濃度較高。這與第77 d的MBR出水中NO2-高達123 mg/L的分析結(jié)果十分吻合。同時,由于出水pH較低,反應(yīng)(1)得到抑制,使出水NH3 -N基本保持在50 mg/L左右。NO2-屬還原性物質(zhì),理論上1 mg/L NO2- 將產(chǎn)生I.141 mg/L COD,為證實NO2-對出水COD的貢獻,在實驗室采用測定BOD 預(yù)處理的方法將NO2-影響消除,測得COD<100 mg/L。該結(jié)果表明,階段Ⅲ出水COD穩(wěn)定在250 mg/L左右主要是由NO2-累積引起。實驗室利用該養(yǎng)豬場的污泥和出水進行小試,發(fā)現(xiàn)如果控制pH >7.5,則出水NH3-N<5 mg/L,而NO2-濃度不變。這也說明階段Ⅲ的硝
酸菌濃度由于受廢水中酸環(huán)境和硝酸菌生成速率的制約,尚未達到需要濃度。因此,在進入階段Ⅲ時,廢水的pH 始終<6,出水的COD 穩(wěn)定在
250 mg/L。為了提高環(huán)境pH,促進硝化反應(yīng),在調(diào)試進入第79 d時,向廢水中投加NaOH,但實際投加量遠大于理論加堿量(理論加堿量=硝化所需堿度一進水堿度)。這與MBR池較大和NH 4+的緩沖作用有關(guān)。所以加堿量逐日提高(350~550 g/t廢水),至第87 d出水pH才有明顯上升趨勢。在階段Ⅲ的初期,泡沫仍較多,池內(nèi)活性污泥隨泡沫溢出。當進
入第50 d時,開始投加消泡劑(約1.5~2.0 g/L),污泥濃度開始增加,廢水中泡沫大大減少。階段Ⅳ(90~100 d)持續(xù)時間約10 d,主要特征是pH保持在7以上,NH3-N<5 mg/L;由于廢水中pH控制較差,出水中COD雖有明顯下降,但仍稍為超標。這也從一個側(cè)面說明,對高氨氮、高COD污染物廢水處理系統(tǒng),處理系統(tǒng)的自動化程度將直接對出水產(chǎn)生重大影響。第1O0 d,調(diào)試進入階段V,加藥系統(tǒng)、自動控制和反饋系統(tǒng)*正常,MBR出水全部達到DB 3l/199-1997一級標準,系統(tǒng)處于穩(wěn)定運行階段。系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,浸沒式MBR反應(yīng)器主要運行參數(shù):HRT為10 h,汽水比為30:1,BOD 容積負荷1.0 kg/(m ·d),調(diào)節(jié)池HRT為12.5 h。
3 結(jié) 論
采用前置式反硝化生物脫氮A/O工藝,將浸沒式MBR裝置O級生化池處理畜牧廢水這種含有機物濃度高、高氨氮的廢水。通過這次對養(yǎng)豬場廢水的初步實驗可以得到以下幾點結(jié)論:
(1)采用前置式反硝化生物脫氮工藝(A/O工藝)與浸沒式MBR工藝結(jié)合,將彌補傳統(tǒng)A/O工藝的不足,并具有以下顯著特點:① 通過反硝化脫氮,*消除氨氮對微生物環(huán)境的影響;② 減少了后續(xù)硝化過程的外加堿量和后續(xù)硝化過程的曝氣量,運行費用降低。
(2)與傳統(tǒng)的活性污泥法相比,A/O工藝結(jié)合浸沒式MBR處理技術(shù)固液分離效率高,無須二級沉淀池,設(shè)備簡單,構(gòu)筑物占有空問小,自動控制穩(wěn)定,耐負荷沖擊能力強,污泥產(chǎn)量少,出水水質(zhì)穩(wěn)定等特點。
(3)實驗以“干濕分離系統(tǒng)”的養(yǎng)豬場廢水為處理實驗對象,經(jīng)浸沒式MBR工藝處理后,經(jīng)過3個月的調(diào)試及6個月的穩(wěn)定運行,共經(jīng)歷了5個階段,出水水質(zhì)為COD<85 mg/L,BOD <10 mg/L,SS<5 mg/L,NH3-N<5 mg/L,達到DB 31199·1997一級標準。因此,該實驗為浸沒式MBR工藝處理畜牧廢水提供了寶貴的工程實踐。
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