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寧夏中優(yōu)活性炭有限公司
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所 在 地石嘴山市
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更新時間:2017-11-10 09:55:49瀏覽次數(shù):461次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線2-8mm污水提標(biāo)活性炭污水處理用活性炭(有時又稱活性焦)是通過配煤尤其是加入長焰煤和主焦煤生產(chǎn)的活性焦產(chǎn)品的一個深加工產(chǎn)品。通過調(diào)整原料的配比,加入適當(dāng)?shù)男虏牧虾突瘜W(xué)添加劑,采用平磨棍壓造粒成型新技術(shù),經(jīng)過炭化、活化、再活化而制得。 因此,該產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目屬于新材料技術(shù)與工藝創(chuàng)新技術(shù)相結(jié)合的重大開發(fā)項(xiàng)目。
我們針對污水的特點(diǎn)和主要組成以及要處理后達(dá)到的關(guān)鍵指標(biāo)研究了不同煤種的原煤配比、表面官能
污水提標(biāo)處理活性炭
污水處理用活性炭(有時又稱活性焦)是通過配煤尤其是加入長焰煤和主焦煤生產(chǎn)的活性焦產(chǎn)品的一個深加工產(chǎn)品。通過調(diào)整原料的配比,加入適當(dāng)?shù)男虏牧虾突瘜W(xué)添加劑,采用平磨棍壓造粒成型新技術(shù),經(jīng)過炭化、活化、再活化而制得。 因此,該產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目屬于新材料技術(shù)與工藝創(chuàng)新技術(shù)相結(jié)合的重大開發(fā)項(xiàng)目。
我們針對污水的特點(diǎn)和主要組成以及要處理后達(dá)到的關(guān)鍵指標(biāo)研究了不同煤種的原煤配比、表面官能團(tuán)等參數(shù)確定了優(yōu)秀配方與生產(chǎn)工藝。
并在此基礎(chǔ)上研究了后處理方法和無蒸汽再生技術(shù),系統(tǒng)集成了在線再生活性炭的生產(chǎn)工藝;進(jìn)一步提高了產(chǎn)品對COD、濁度、色度的吸附脫除率,產(chǎn)品綜合性能大大超過了神府蘭炭同類產(chǎn)品指標(biāo)。
2-8mm污水提標(biāo)活性炭污水處理活性炭技術(shù)性能指標(biāo)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 備注 | |
1 | 壓壞強(qiáng)度(kg/cm2) | ≥35 | Q/FX8-71.7 | |
2 | *值(mg/g) | ≥90 | Q/FX8-71.1 | |
3 | 耐磨強(qiáng)度(%) | ≥90 | Q/FX8-71.7 | |
4 | 碘 值 mg/g | 600~650 | Q/FX8-71.7 | |
5 | 堆積重 g/L | ≤ 650 | Q/FX8-71.7 | |
6 | 粒度% | >7mm | ≤ 5 | Q/FX8-71.7 |
7~2.0mm | ≥90
|
| ||
2.0m~1.0mm | ≤4.5
|
| ||
<1.0mm | ≤0.5 |
2-8mm污水提標(biāo)活性炭的優(yōu)秀特性和*品性
1.*的耐壓強(qiáng)度和耐磨強(qiáng)度
2.很高的吸附性能,重復(fù)再生次數(shù)少可達(dá)5次以上,
色度去除率在50%以上
3.產(chǎn)品化學(xué)特性穩(wěn)定,運(yùn)輸、使用和再生中不會發(fā)生自燃
4.對COD、色度、濁度等多種物質(zhì)有降低作用,
減少了粉狀活性炭產(chǎn)品的消耗,降低成本
產(chǎn)品開發(fā)一年多來,通過大量使用證明,該項(xiàng)目采用體相和表相同時改性的新技術(shù),顯著提升了吸附COD的容量及其效率,對色度、濁度的作用十分明顯,再生次數(shù)等大幅下降,經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著。
產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展前景展望
特種污水處理用活性炭不僅具備普通活性炭的一些功能,而且通過配煤、調(diào)整孔隙結(jié)構(gòu)使其針對性脫除不同主要物質(zhì)、不同污染物所需的COD的性能得到提高。
加上巨大的潛在市場,包括我國的政策導(dǎo)向,要求“十二五”末期,所有的污水排放都要嚴(yán)加處理得以達(dá)標(biāo),否則,不管主產(chǎn)品質(zhì)量水平高低、處理容量大小、企業(yè)性質(zhì)如何,一律不得超標(biāo)排放。這將引發(fā)市場對污水處理活性炭的一個爆發(fā)式需求趨勢 ,那么在線再生系統(tǒng)將是*的重要環(huán)節(jié)。
產(chǎn)品帶來的社會效益
通過使用我們具有高性能吸附性的活性炭(焦),含有色度、濁度等工業(yè)廢水可達(dá)標(biāo)排放,COD量顯著下降。
這就為我們創(chuàng)建一個生態(tài)平衡,低碳環(huán)保的綠色地球和可持續(xù)發(fā)展的人類社會做出了巨大的貢獻(xiàn)。
活性炭再生工藝及裝置
我公司為了證明污水處理活性炭的特殊性,研究活性炭再生工藝,針對化纖、印染廢水篩選適用的活性炭,采取反復(fù)吸附飽和、再生實(shí)驗(yàn),在連續(xù)飽和/再生5次的基礎(chǔ)上,確定了簡單實(shí)用的飽和活性炭熱再生工藝線路及工藝參數(shù)。
根據(jù)再生實(shí)驗(yàn)成果,吸取國內(nèi)主要活性炭生產(chǎn)及再生廠家經(jīng)驗(yàn),完成了新型內(nèi)熱回轉(zhuǎn)式飽和活性炭再生系統(tǒng)的設(shè)計及建設(shè)。再生系統(tǒng)于2014年4月正式投料運(yùn)行,可實(shí)現(xiàn)中控室操作,全自動連續(xù)運(yùn)行。實(shí)際運(yùn)行表明再生炭的主要技術(shù)指標(biāo)及COD實(shí)際吸附效果與原活性炭基本相當(dāng)。
難生化廢水活性炭吸附深度處理工藝
“活性炭吸附”是污水三級處理的方法之一,可去除一般生化處理和物化處理單元難以去除的污染物。吸附物的范圍很廣,既可除臭、脫色、去除微量元素,也能吸附諸多類型的有機(jī)物?;钚蕴课焦に?,以往多用于給水行業(yè),很少用于大規(guī)模工業(yè)廢水的處理,因?yàn)楣I(yè)廢水COD濃度高,活性炭飽和周期短,飽和炭必須實(shí)施現(xiàn)場再生,否則運(yùn)行成本高,失去使用價值?;钚蕴课接糜诖笠?guī)模廢水深度處理,不僅吸附系統(tǒng)的配水、布水、反洗等工程措施比較復(fù)雜,活性炭需現(xiàn)場再生 ;為了再生,飽和炭的提取、輸送、脫水以及再生炭的輸送、投加等環(huán)節(jié)的工程措施也無成功的先例可循。這就限制了活性炭吸附工藝在大規(guī)模工業(yè)廢水深度處理中的應(yīng)用
新型活性炭吸附/再生廢水深度處理工藝的特點(diǎn)
(1)適用各種難生化降解工業(yè)廢水對COD和色度的深度處理,出水水質(zhì)穩(wěn)定,處理對象廣譜。
(2)本工藝開發(fā)的活性炭“吸附”、“輸送” 及“再生”等全套設(shè)備,用于大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn),物料在封閉的系統(tǒng)內(nèi)可實(shí)現(xiàn)中控室監(jiān)視及操作的全自動連續(xù)運(yùn)行,解決了活性炭吸附工藝用于大 規(guī)模污水深度處理的一大難題。
(3) 本工藝采用的煤質(zhì)破碎顆?;钚蕴浚蟻碓磸V、生產(chǎn)簡單,價格便宜, 再生方便,對廢水中的大分子污染物吸附效果好。不同的工業(yè)廢水,適用不 同品種的煤質(zhì)破碎顆?;钚蕴?。
(4)活性炭飽和后,采用內(nèi)熱式回轉(zhuǎn)爐進(jìn)行現(xiàn)場熱再生,設(shè)備簡單,能耗低,可全自動運(yùn)行。飽和炭再生后可反復(fù)使用,性能并不降低,大大減少了運(yùn)行成本,使活性炭吸附工藝用于工業(yè)廢水處理時,運(yùn)行費(fèi)大大低于其他工藝成為可能。
(5)本工藝不在水中投加任何藥物,是將水中的污染物吸附出來,在再生時將其無害化分解;整個過程不產(chǎn)生污泥、濃水等二次污染物 ,是典型的綠色水處理工藝。
(6)具有吸附和過濾兩種功能。
(7)活性炭 吸附運(yùn)行水頭低;反洗及飽和炭的提出共用一套壓縮空氣系統(tǒng),運(yùn)行期可對活性炭進(jìn)行連續(xù)或間歇反洗, 可清除懸浮物,提高吸附性能和減少過濾水頭。
原有工程概況
污水處理廠工程,總規(guī)模10.0萬噸/日,占地127畝。市北部工業(yè)區(qū)及開發(fā)區(qū)的黏膠纖維、紡織印染、化工等混合工業(yè)廢水,實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)(平均值,單位mg/l):
CODcr500 ;BOD5120 ;氨氮30 ;總氮40 ;總磷4.0。原設(shè)計出水“一級B標(biāo)”。目前實(shí)際進(jìn)水已超過10萬噸/日,且90%為難生化降解的工業(yè)廢水,主工藝:
“水解酸化—厭氧—A/O氧化溝—二沉池—加藥澄清池” 。本廠進(jìn)水為企業(yè)廠內(nèi)已生化及物化處理后的工業(yè)廢水, B/C比約0.25左右,可生化性差。增加PACT工藝后,生化出水BOD<3mg/l,而COD仍為100mg/l左右;經(jīng)加藥澄清池 COD可為60-70mg/l,再加大投藥量效果不大。 本提標(biāo)工程重點(diǎn)解決難生化處理COD(要求出水小于45mg/l)、S S及色度達(dá)一級A標(biāo)。
污水處理廠題標(biāo)工程位于原廠北側(cè),采用新型活性炭吸附工藝,占地1.5萬m2 (22.5畝)。
實(shí)際運(yùn)行“新炭”和“再生炭”COD吸附效果比較表
項(xiàng) 目 | B 系 統(tǒng)(I # 炭) | C 系 統(tǒng)(2# 炭) | A 系 統(tǒng)(3# 炭) 新 炭 第二次 再生炭 | |||
活性炭類型 | 新 炭 | 第 一次 再生炭 | 第二次 再生炭
| 新 炭 | *次 再生炭 | |
運(yùn)行時間 | 2013.12~2014.4 | 2014.7~ 2014.10 | 2014.11~2015.3 | 2014.7~ 2015.1 | 2015.2~ 2015.3 | 2015.8 2015.8~ ~2015.9 2015.9 |
歷時(日) | 151 | 123 | 150 | 214 | 59 | 22 22 |
進(jìn) 水 | 56.30 | 57.58 | 58.00 | 59.21 | 52.93 | 52.16 52.16 |
出 水 | 45.87 | 46.47 | 46.32 | 46.53 | 39.69 | 28.15 31.15 |
A系統(tǒng)為新補(bǔ)充的3#炭和第二次再生的3#炭,同時運(yùn)行22天,同時取樣的COD監(jiān)測值。
示范工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
根據(jù)四系統(tǒng)運(yùn)行資料分析計算求得示范工程本工藝各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):
8.1,活性炭運(yùn)行損耗統(tǒng)計(碳的運(yùn)行損耗占運(yùn)行費(fèi)多)
(1),活性炭磨損損耗:活性炭反洗磨損損耗,和運(yùn)行時間及炭的磨損強(qiáng)度有關(guān), 對C、D系統(tǒng)(2# 炭強(qiáng)度>95%)運(yùn)行133天按前后實(shí)測炭面計算實(shí)際時段磨損損耗為6.19%,折合日磨損損耗0.047%/d。A、B系統(tǒng)為1#炭強(qiáng)度<90%,實(shí)際計算日磨損損耗0.07%/d。
(2)炭的總損耗及再生損耗:A、B、C、D四系統(tǒng)一個再生周期共補(bǔ)充新炭230噸,炭的總損耗為13.2%。平均反洗150天,扣除磨損損耗7.05%,每再生一次再生損耗約6.15%。
8.2,天然氣消耗:按實(shí)際用氣量計算再生每噸飽和炭(干基)天然氣消耗:90—95Nm3/ t.炭;
8.3,電耗:按實(shí)際用電量及處理水量(含中途泵站)本工藝噸污水電耗:0.057Kwh/m3.水;
8.4,飽和周期:按實(shí)際運(yùn)行分析,本示范工程活性炭飽和周期:120—150天。
運(yùn)行成分本析
本提標(biāo)工程采用“新型活性炭吸附/再生工藝”,10萬噸/日規(guī)模,成本分析按以下實(shí)際運(yùn)行統(tǒng)計的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo):
1, 活性炭飽和周期:90天;
2, 每周期活性炭總損耗:15.0%;其中:
再生損耗:7.0 %;反洗磨損損耗: 8.0% ;
新炭單價:5500元/噸;
3, 炭再生天然氣單耗:91Nm3/t.干炭;天然氣單價:3.20元/Nm3;
4, 噸水電耗:0.06kwh/m3 ;電單價:0.79元/kwh ;
分析得噸水單位經(jīng)營成本:0.592元/噸.廢水
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