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遼寧中鑫自動化儀表有限公司
閱讀:291發(fā)布時間:2017-5-2
正常情況,使用聲波清灰器可使鍋爐效率提高1-2%,對450t/h鍋爐每年可減少燃煤消耗4000-5000噸?,F(xiàn)將聲波清灰器使用后的效益列舉如下:四號爐系四川鍋爐廠生產(chǎn)的130t/h煤粉鍋爐,爐膛尺寸6860x6860mm,中間貯倉制,乏氣送粉,四角噴燃,固態(tài)排渣,燃用本地煙煤。在高低溫過熱器間安裝蒸汽型聲波清灰器兩臺,原設計要求蒸汽壓力1.3-2.0MPa,汽溫300-400℃汽源使用汽機抽汽壓力0.7-1.0M陽汽溫325℃由于冬季用抽汽供暖,所以實際運行壓力0.5mp,聲波清灰器投運時,實際壓力僅0.4MP.
報表分析依鍋爐負荷,過熱蒸汽減溫水流量,轉(zhuǎn)向室出口煙溫過熱器后煙溫)和排煙溫度等四組抄表記錄數(shù)字,按小時作曲線表,轉(zhuǎn)向室出口煙溫和排煙溫度用甲乙側(cè)溫度平均統(tǒng)計。
由統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,鍋爐負荷即主蒸汽流量,變化平穩(wěn),過熱器后煙溫和排煙溫度自160℃下降到132-140℃,過熱器后煙溫由500-515℃下降到460-480℃,上述點對應減溫水流量,也有5-11t/h下降到1.9-2.8t/h。上述煙溫和減溫水流量變化與過熱蒸汽流量無對應關(guān)系,因此上述煙溫下降和減溫水流量下降與聲波清灰器工作有關(guān),即聲波清灰器每六小時運行一次。
結(jié)言
1、清灰器運行后,對爐膛上部,凝渣管,高低溫過熱器及高溫省煤器都有清灰作用鍋爐蒸發(fā)量不變,蒸發(fā)受熱面水的傳熱系數(shù)遠大于過熱蒸汽傳熱系數(shù),蒸發(fā)受熱面吸熱量增加,引起過熱器相對吸熱量減少,因此減溫水量下降。
2、為提高鍋爐整體運行效益,建議增加清灰器的運行時間,由六小時運行一次,改為2-3小時運行一次,這樣平均排煙溫度可明顯下降;排煙溫度下降16-20℃鍋爐效率可提高1―1.2%每小時節(jié)煤150―170公斤,按每年運行6000小時計算,年節(jié)煤900噸。
3、過熱器的聲波清灰器增加為四臺,省煤器等應根據(jù)積灰情況增加清灰器,可保障鍋爐*安全經(jīng)濟運行。
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