海門(mén)醫(yī)用污水處理一體化設(shè)備廢水過(guò)濾設(shè)備
由于制藥廢水成分復(fù)雜、難降解有機(jī)污染物種類(lèi)較多、生物可降解性差、毒性大、色度高、水量波動(dòng)大,因此處理難度較大。臭氧作為一種高級(jí)氧化技術(shù),因其對(duì)該類(lèi)廢水的處理效果較好而得到廣泛應(yīng)用。但單獨(dú)采用臭氧的方法存在臭氧利用效率低、反應(yīng)活性差、處理成本高等問(wèn)題,而臭氧催化氧化技術(shù)可有效解決上述問(wèn)題。非均相催化體系由于無(wú)二次污染、催化劑易于回收利用等優(yōu)點(diǎn)得到了科研人員的關(guān)注。但是粉體和小顆粒狀的非均相催化劑,由于尺寸較小,易堵塞曝氣孔,且可能增加廢水中的懸浮物,不利于工程應(yīng)用。大量研究表明,過(guò)渡金屬錳不論是離子態(tài)還是金屬氧化物態(tài)均具有一定的催化活性,能夠提高臭氧的利用效率,從而增加對(duì)有機(jī)物的去除率。
筆者以活性氧化鋁球?yàn)檩d體,比較了采用靜置、攪拌、超聲3種方法制備的氧化錳負(fù)載型催化劑(Mn-Al2O3)的性能。同時(shí)探究了Mn-Al2O3催化劑投加量、臭氧投加量、pH值和反應(yīng)時(shí)間對(duì)降解制藥廢水的影響。
試驗(yàn)所用廢水取自某頭孢制藥廠二沉池出水,顏色為黃色,COD為180~220mg/L,pH值為7.24。試驗(yàn)試劑包括活性氧化鋁、硝酸錳,試驗(yàn)過(guò)程中使用的水均為實(shí)驗(yàn)室自制蒸餾水。
儀器:202-00型電熱恒溫干燥箱、7F-3型制氧機(jī)、KH3200B型超聲波振蕩器、JJ-4A型精密電動(dòng)攪拌器、SXL-1008T型程控箱式電爐、PhenomPro電鏡能譜一體機(jī)、5B-3C型化學(xué)需氧量快速測(cè)定儀、D8-ADVANCE型X-射線粉末衍射儀。
稱取442g活性氧化鋁球放于燒杯中,加入206mL的硝酸錳溶液(5%),分別采用靜置、攪拌(轉(zhuǎn)速為20r/min)、超聲(頻率為50Hz)3種方法處理后,將浸有錳離子的氧化鋁球放入烘箱(105℃)中烘干6h。將烘干后的氧化鋁球放入程控箱式電爐中煅燒(500℃)4h,再經(jīng)過(guò)冷卻、洗滌、烘干后得到氧化錳負(fù)載型催化劑。
海門(mén)醫(yī)用污水處理一體化設(shè)備廢水過(guò)濾設(shè)備
,超聲法所得的催化劑顏色較深,而靜置法和攪拌法的顏色較淺。利用ImageJ軟件分析這些照片,結(jié)果表明靜置法、攪拌法和超聲法的RGB平均值分別為90.849、88.351、57.917,相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)方差(SD值)分別為10.902、6.715、6.813??梢?jiàn),超聲法制備的Mn-Al2O3催化劑的RGB平均值最小,說(shuō)明其顏色最深,進(jìn)而證明氧化錳負(fù)載量,這與SEM的結(jié)果一致。超聲法和攪拌法制備的催化劑的SD值均小于靜置法制備的催化劑,說(shuō)明超聲和攪拌有利于載體與浸漬液的混合。其中攪拌法制備的SD值更低,這說(shuō)明攪拌法制備的催化劑顏色更加均勻。超聲法制備的催化劑的SD值略高于攪拌法,這可能是因?yàn)樵诔曌饔孟庐a(chǎn)生的空化氣泡和高速微射流使更多的Mn2+負(fù)載在Al2O3上。綜合考慮能耗及操作的繁易程度,選擇攪拌法制備催化劑。
當(dāng)Mn-Al2O3催化劑投加量為400g時(shí),臭氧投加量對(duì)制藥廢水COD去除率的影響如圖5所示??梢钥闯?,隨著臭氧投加量的增加,COD去除率大幅增加。在反應(yīng)進(jìn)行20min、臭氧投加量為2.4g/h時(shí),對(duì)COD的去除率為26.5%。當(dāng)臭氧投加量增加至4.8和7.2g/h時(shí),對(duì)COD的去除率分別為44.3%和52.6%。分析原因,隨著臭氧投加量的增加,參與反應(yīng)的穩(wěn)態(tài)臭氧濃度增大,提高了對(duì)COD的去除率。雖然臭氧投加量為7.2g/h時(shí),MnAl2O3/O3方法對(duì)制藥廢水中COD的去除率較高,但其與臭氧投加量為4.8g/h時(shí)達(dá)到反應(yīng)平衡的時(shí)間相同,且過(guò)量的臭氧會(huì)造成運(yùn)行成本和設(shè)備負(fù)荷的增加,因此選擇4.8g/h為臭氧投加量。