蓄熱式熱力焚燒爐rto
1蓄熱式熱力焚燒爐的工作原理
蓄熱式熱力焚燒爐(RTO),是一種高效的有機廢氣處理設(shè)備,其工作原理是,把有機廢氣加熱到760攝氏度以上,使廢氣中的揮發(fā)性有機物(VOCs)氧化分解為二氧化碳和水。氧化過程產(chǎn)生的熱量存儲在特制的陶瓷蓄熱體,使蓄熱體升溫“蓄熱”。陶瓷蓄熱體內(nèi)儲存的熱量用于預(yù)熱后續(xù)進(jìn)入的有機廢氣,該過程為陶瓷蓄熱體的“放熱”過程,從而節(jié)省廢氣升溫過程的燃料消耗。
2 RTO在國內(nèi)的技術(shù)發(fā)展歷程
2.1 代RTO
代RTO是兩床式結(jié)構(gòu),由兩個陶瓷蓄熱體填料床組成,以的一進(jìn)一出過程完成“蓄熱”和“放熱”過程的切換。
RTO設(shè)備的分解效率主要由反應(yīng)溫度、停留時間、氣體流速等因素決定。兩床式RTO有2個蓄熱室,工作時2個蓄熱室大約1min-2min切換一次狀態(tài)(進(jìn)口-出口),風(fēng)門在切換過程中大約有0.3s-0.6s的時間直接將高濃度的廢氣排到排放口,且當(dāng)前進(jìn)氣蓄熱室底部殘留的未分解廢氣也被直接排出。大量工程應(yīng)用表明:兩床式RTO的VOCs的分解效率為95%,綜合熱效率為90%,進(jìn)出口溫差高達(dá)45攝氏度。在閥切換時,廢氣管道內(nèi)的壓力波動范圍為±500pa,當(dāng)兩床式RTO進(jìn)氣口VOCs濃度大于1g/m3時,出口濃度會超過北京和上海的地方排放標(biāo)準(zhǔn)(50mg/m³)。
2.2第二代RTO
第二代RTO同樣是采用閥門切換式,由三個或多個陶瓷填充床組成, 在代RTO的基礎(chǔ)上增加了“吹掃”功能,大大的提高了廢氣分解效率。
以三床式RTO為例:
階段一:廢氣通過蓄熱床A被預(yù)熱,然后進(jìn)入燃燒室燃燒,蓄熱床C中殘留未處理廢氣被凈化后的氣體反吹回燃燒室進(jìn)行焚燒處理(吹掃功能),分解后的廢氣經(jīng)過蓄熱床B排出,同時蓄熱床B被加熱。
階段二:廢氣通過蓄熱床B被預(yù)熱,然后進(jìn)入燃燒室燃燒,蓄熱床A中殘留未處理廢氣被凈化后的氣體反吹回燃燒室進(jìn)行焚燒處理,分解后廢氣經(jīng)過蓄熱床C排出,同時蓄熱床C被加熱。
階段三:廢氣通過蓄熱床C被預(yù)熱,然后進(jìn)人燃燒室燃燒,蓄熱床B中殘留未處理廢氣被凈化后的氣體反吹回燃燒室進(jìn)行焚燒處理分解后廢氣經(jīng)過蓄熱床A排出,同時蓄熱床A被加熱。
如此周期性運行,廢氣在燃燒室內(nèi)氧化分解,燃燒室內(nèi)溫度維持在設(shè)定溫度(一般為800-850攝氏度)。當(dāng)RTO進(jìn)氣口的廢氣濃度達(dá)到一定值時,VOCs氧化釋放的熱量能夠維持RTO蓄熱和放熱的能量儲備,則此時RTO不需要使用燃料就能夠維持燃燒室內(nèi)的溫度。
大量工程應(yīng)用表明:三床式RTO的VOCs的分解效率可達(dá)99%,綜合熱效率可達(dá)95%,進(jìn)出口溫差在40攝氏度左右,在閥切換時,廢氣管道內(nèi)的壓力波動在±250pa。三床式RTO的VOCs處理濃度不能超過5g/m3,不然會超過北京和上海的地方排放標(biāo)準(zhǔn)。另外由于其比表面積較大所以自身運行散熱量較大,降低了可供回用的余熱量。
2.3 第三代RTO
第三代RTO采用旋轉(zhuǎn)式分流導(dǎo)向,在爐膛內(nèi)設(shè)置多個等份的陶瓷填料床,通過旋轉(zhuǎn)換向閥的轉(zhuǎn)動把有機廢氣導(dǎo)向各個蓄熱床進(jìn)行預(yù)熱和氧化分解。
旋轉(zhuǎn)式RTO主要由燃燒室、陶瓷填料床和旋轉(zhuǎn)閥等組成。爐體分成12個陶瓷填料床,其功能分為5個進(jìn)氣室(預(yù)熱區(qū))、5個出氣室(冷卻區(qū))、1個吹掃室和1個隔離室。廢氣分配閥由電機帶動,作連續(xù)、勻速轉(zhuǎn)動,在分配閥的作用下,廢氣緩慢在12個室之間依次通過。廢氣經(jīng)進(jìn)氣分配器進(jìn)入預(yù)熱區(qū),使廢氣預(yù)熱到一定溫度后進(jìn)入頂部的燃燒室,并*氧化分解。凈化后的高溫氣體離開燃燒室,進(jìn)入冷卻區(qū),將熱量傳給陶瓷蓄熱體,而氣體被冷卻,并通過氣體分配器排出。冷卻區(qū)的陶瓷蓄熱體吸熱,“儲存”大量的熱量(用于下個循環(huán)加熱廢氣)。
如此不斷地交替進(jìn)行,廢氣在燃燒室內(nèi)氧化分解,當(dāng)廢氣中VOCs濃度超過一定值,氧化分解釋放熱量足以維持燃燒室的反應(yīng)溫度時,則不需要用燃料進(jìn)行加熱,限度的保證能量循環(huán)利用。
大量工程應(yīng)用表明:旋轉(zhuǎn)式RTO的VOCs的分解效率可達(dá)99.5%,熱效率可達(dá)97%,其進(jìn)出口溫差20攝氏度左右,限度的降低了RTO運行中的熱損失,保證了熱能的二次回收利用。旋轉(zhuǎn)閥的平穩(wěn)連續(xù)轉(zhuǎn)動,對廢氣管道的壓力影響僅為±25pa,對于生產(chǎn)光學(xué)材料的廠家來說極其重要。由于具有很高的分解效率,旋轉(zhuǎn)式RTO的VOCs入口廢氣濃度可高達(dá)10g/m3。
2.4 不同類型RTO性能對比
以30000m3/h為參考,各類RTO的性能情況表
從以上表格可以看出,在保證VOCs達(dá)標(biāo)排放的前提下,旋轉(zhuǎn)式RTO的基本性能都優(yōu)于三床式RTO。
熱焚燒爐rto
蓄熱式熱氧化系統(tǒng)(RegenerativeThermalOxdizer)RTO焚燒爐是一種高效率的有機廢氣污染治理設(shè)備,它是由陶瓷蓄熱床、自動控制閥、燃燒室和控制系統(tǒng)等組成。其主要特征是:蓄熱床底部的自動控制閥分別與進(jìn)氣總管和排氣總管相連;蓄熱床通過換向閥交替換向,將由燃燒室出來的高溫氣體熱量蓄留,并預(yù)熱進(jìn)入蓄熱床的有機廢氣;采用陶瓷蓄熱材料吸收、釋放熱量;預(yù)熱到一定溫度的有機廢氣在燃燒室發(fā)生氧化反應(yīng),生成二氧化碳和水,得到凈化[1]。同時,利用燃燒室蓄熱陶瓷耐高溫、吸熱快、散熱快的特性,回收潔凈的余熱應(yīng)用于生產(chǎn)工序,節(jié)約能源的消耗,RTO焚燒爐熱回收效率一般可達(dá)到80%以上,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于電子、汽車、涂裝化工、制藥等行業(yè)的廢氣治理領(lǐng)域。
1蓄熱式熱氧化系統(tǒng)的應(yīng)用實例
1.1研究對象
本文以某印制線路板夾層材料生產(chǎn)企業(yè)為例,從處理效果、熱能回收方面分析該企業(yè)在應(yīng)用蓄熱式熱氧化系統(tǒng)處理高濃度有機廢氣的成效。
1.2生產(chǎn)工藝及有機廢氣污染源分析
印制線路板夾層材料的生產(chǎn)過程比較簡單,首先按比例將膠料(如環(huán)氧樹脂膠)和有機溶劑(主要用到N,N-二甲基甲酰胺,又名DMF,丙酮等)混合攪拌,然后將混合液均勻涂布在玻璃纖維布上,再經(jīng)烘干、剪裁、質(zhì)檢后即可制得成品。由于生產(chǎn)過程中用到的有機溶劑在涂布、烘干過程全部揮發(fā),因此有機廢氣產(chǎn)生量大,治理前TVOC產(chǎn)生量約為160~190kg/hr。
1.3.1工藝流程圖
1.3.2主要工藝參數(shù)
(1)處理風(fēng)量:20000m3/h;
(2)燃燒室溫度:850~1100℃;
(3)燃燒室溶劑負(fù)荷:300kg/h;
(4)放熱量:5688144kJ/h;
(5)助燃物:柴油(發(fā)熱量43054kJ/m3);
(6)TVOC處理效率:99%以上;
(7)煙囪排氣溫度:100~150℃。
1.3.3處理流程簡述
涂布、烘干等工序產(chǎn)生的有機廢氣先經(jīng)過風(fēng)機統(tǒng)一收集至RTO焚燒爐處理系統(tǒng),先以柴油引燃,使氧化爐內(nèi)的溫度達(dá)到800℃左右,可保證涂膠生產(chǎn)線一旦開動,有機物將在焚燒爐內(nèi)*燃燒,生成二氧化碳和水,化學(xué)反應(yīng)式如下。
氧化燃燒流程采用熱流循環(huán),氧化燃燒爐內(nèi)溫度高達(dá)870攝氏度,有機物的燃燒更加*,為充分利用氧化爐燃燒尾氣余熱,將氧化燃燒余熱通過熱交換器輸送至導(dǎo)熱油爐,回收利用熱能。
1.3.4處理效果分析
RTO焚燒爐系統(tǒng)已在該廠內(nèi)運行3年,按照最近該公司日常監(jiān)測的數(shù)據(jù)(2005年1月、4月、8月、11月)統(tǒng)計的治理前后TVOC排放速率、濃度等數(shù)據(jù)平均值見表1,按各月TVOC去除效率繪制的折線圖見圖3。
該套系統(tǒng)在某廠使用已有3年,運行穩(wěn)定,未發(fā)生安全事故,對有機物的去除效果穩(wěn)定達(dá)到99%以上,RTO焚燒爐處理系統(tǒng)符合某廠的實際情況,是行之有效的治理措施。
1.4熱能回收
熱能回收是蓄熱式熱氧化系統(tǒng)的主要特征之一,燃燒室填充的耐高溫陶瓷可將高溫氣體熱量蓄留,尾氣可經(jīng)過熱交換器,熱能輸送至導(dǎo)熱油爐中,降低燃料及能源的損耗,根據(jù)計算,該套系統(tǒng)熱能回收可達(dá)到85%以上,節(jié)省電能300度/a,具有明顯的經(jīng)濟意義。
1.5安全性能與操作管理
該套系統(tǒng)具備防爆及完善的安全防護裝置,運行穩(wěn)定,運行3年未出現(xiàn)安全事故。該套系統(tǒng)管理方便,通過PLC全自動控制,人機界面操作,開機后24h不需人工操作,可實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控,管理方便。