張家港香料廢氣處理設(shè)備/工業(yè)廢氣凈化設(shè)備香精香料是國民經(jīng)濟(jì)中食品、日化、煙草、醫(yī)藥等行業(yè)重要的原料。香料是能被嗅出香氣或嘗出香味的物質(zhì)。香精是一種由人工調(diào)配出來的含有幾種、十幾種乃至幾十種香料的混合物,或由發(fā)酵、酶解、熱反應(yīng)等方法制得的含有多種香料的混合物。香精香料工業(yè)屬于精細(xì)化工,與一般化工相比,具有品種多、更新?lián)Q代快、產(chǎn)量小等特點,大多以間歇方式生產(chǎn)。由于香精香料生產(chǎn)使用原輔材料種類繁多,且嗅閾值低,因此排放的廢氣具有種類多、成分復(fù)雜、異味明顯的特點。因此,香精香料生產(chǎn)企業(yè)如何有效控制廢氣污染是亟待解決的問題。
江蘇某香精生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)食用香精近3000噸,雖然生產(chǎn)車間建有廢氣通風(fēng)凈化裝置,但是現(xiàn)有活性炭吸附裝置無脫附再生系統(tǒng),實際運(yùn)行過程極易飽和,廢氣排放異味明顯,因廢氣問題引發(fā)的周邊投訴和糾紛不斷。筆者受業(yè)主委托對其廢氣收集處理系統(tǒng)進(jìn)行改造,經(jīng)過一年多的運(yùn)行實踐,有效控制了異味擾民問題,營造了和諧的社會環(huán)境。
1.廢氣產(chǎn)污環(huán)節(jié)分析該企業(yè)主要從事液體香精、粉末香精和膏體香精的復(fù)配,生產(chǎn)過程均為物理攪拌,無化學(xué)反應(yīng),使用的原輔材料主要有各種香料、食用酒精、丙二醇、色拉油、麥芽糊、玉米淀粉等。香精生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的品種繁多,因此廢氣成分復(fù)雜多變,但是主要代表性物質(zhì)均為酯、醛、烯烴和酮,部分香精生產(chǎn)過程可能排放含硫醚、硫醇等刺激性臭味物質(zhì)。
2.廢氣治理現(xiàn)狀及存在問題
企業(yè)現(xiàn)有2個生產(chǎn)車間,一車間生產(chǎn)甜味液體香精,二車間生產(chǎn)咸味香體、粉末、膏體)和甜味粉末香精。生產(chǎn)的廢氣主要包括無組織廢氣和有組織廢氣。無組織廢氣主要來自敞口生產(chǎn)設(shè)備以及人工轉(zhuǎn)料和包裝過程,該部分廢氣均為間歇性排放,且污染物濃度波動較大,收集處理難度較大;有組織廢氣來自二車間的粉末香精干燥過程。
由于生產(chǎn)過程無化學(xué)反應(yīng),廢氣以香精香料自身氣味為主,因此所排放廢氣中有機(jī)物含量較低,但異味較大且吸附性強(qiáng)。調(diào)查發(fā)現(xiàn),二車間生產(chǎn)區(qū)域的異味較一車間更重?,F(xiàn)場對車間各區(qū)域換風(fēng)系統(tǒng)和干燥機(jī)排氣口的臭氣濃度、TVOC、排氣量進(jìn)行了檢測,結(jié)果見表3。現(xiàn)有廢氣收集處理存在的問題如下:①反應(yīng)釜、攪拌桶、稱重臺以及包裝臺均未設(shè)置廢氣收集裝置,車間內(nèi)主要生產(chǎn)設(shè)備的廢氣均無組織排放;②車間主要生產(chǎn)區(qū)域均設(shè)有強(qiáng)制換風(fēng)系統(tǒng),但是換風(fēng)未經(jīng)處理直接排放,排氣口臭氣濃度較高,異味明顯;③咸味噴粉干燥機(jī)出口尾氣經(jīng)一級文丘里除塵后排放,甜味噴粉干燥機(jī)出口尾氣經(jīng)“文丘里除塵+布袋除塵+水吸收+活性炭吸附”處理后排放,上述凈化工藝可以去除尾氣中的顆粒物,但是活性炭吸附裝置凈化效果取決于活性炭更換頻率,現(xiàn)有吸附裝置未配備脫附再生系統(tǒng),實際運(yùn)行過程中極易飽和,一旦活性炭吸附飽和,設(shè)備將無法有效控制VOCs異味污染。
3.廢氣收集系統(tǒng)改造
一、二車間內(nèi)劃分了多個相互隔離的作業(yè)區(qū)域,其中攪拌桶、反應(yīng)釜等生產(chǎn)設(shè)備的廢氣均無組織排放。由于香精產(chǎn)品種類多、產(chǎn)量小,現(xiàn)有間歇式、敞開式生產(chǎn)工藝難以改為連續(xù)化、自動化、密閉化生產(chǎn)工藝。為防止新增廢氣收集裝置污染食用香精,廢氣收集系統(tǒng)的改造仍利用現(xiàn)有換風(fēng)系統(tǒng),同時新增一套變頻風(fēng)機(jī)收集各區(qū)域排風(fēng)機(jī)出口廢氣。
4.廢氣凈化工藝比選
該企業(yè)排放的廢氣凈化處理屬異味治理范疇,常見的凈化工藝包括水吸收、活性炭吸附、蓄熱式焚燒、低溫等離子體凈化等。水吸收的凈化處理效率主要取決于污染物的溶解度、蒸汽壓等物理屬性,其凈化效率不高,常用作預(yù)處理措施?;钚蕴课街饕糜诨厥沼袡C(jī)物,本項目中有機(jī)物排放總量較低但異味較大,采用活性炭吸附實際處理效果較差,且產(chǎn)生大量的危險固廢。蓄熱式焚燒和低溫等離子技術(shù)具有凈化效率高、無二次污染等優(yōu)點,在精細(xì)化工行業(yè)正得到越來越大范圍的應(yīng)用。
蓄熱式焚燒凈化工藝是有機(jī)廢氣和異味處理的最終手段,但是該企業(yè)日常生產(chǎn)周期僅8h,且有機(jī)物實測濃度較低,如果采用蓄熱式焚燒工藝,則運(yùn)行成本過高,因此不宜直接采用RTO爐高溫焚燒處理?,F(xiàn)場試驗表明,介質(zhì)阻擋放電低溫等離子體對有機(jī)物濃度較低的廢氣具有良好的凈化處理效率,且運(yùn)行成本低,操作維護(hù)簡單,可與生產(chǎn)裝置同開同停,因此最終選定采用水吸收+低溫等離子體+水吸收凈化工藝。
張家港香料廢氣處理設(shè)備/工業(yè)廢氣凈化設(shè)備
5.運(yùn)行效果
經(jīng)過半年多的運(yùn)行,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,裝置投運(yùn)后廢氣擾民投訴顯著減少。三個月后,企業(yè)對廢氣處理裝置運(yùn)行情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢測,裝置出口排氣量均值為20537m3/h,臭氣濃度由1738降為130,凈化效果高達(dá)92.5%。
設(shè)備運(yùn)行主要消耗為電費,循環(huán)水泵功率為6kW,風(fēng)機(jī)功率為37kW,等離子凈化設(shè)備功率為40kW,廢氣處理裝置年運(yùn)行時間為2400h,每度電0.8元,電極工作負(fù)荷為90%,電費共計:(6+37+40)×2400×0.8×0.9=14.3萬元/a。
對于成分復(fù)雜、有機(jī)物濃度低、風(fēng)量大的香精香料生產(chǎn)廢氣采用“水吸收+介質(zhì)阻擋放電低溫等離子體”凈化工藝是技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)相對合理的選擇?,F(xiàn)場運(yùn)行數(shù)據(jù)表明:凈化裝置出口臭氣濃度、非甲烷總烴符合DB32/3151—2016《化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求,有效控制了香精生產(chǎn)廢氣對周邊區(qū)域的不良影響,取得了較好的環(huán)境效應(yīng),對改善區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量具有十分重要的意義。