賓館污水處理設(shè)備--A/O法脫氮工藝特點
1.流程簡單,勿需外加碳源與后曝氣池,以原污水為碳源,建設(shè)和運行費用較低、
2.反硝化在前,硝化在后,設(shè)內(nèi)循環(huán),以原污水中的有機底物作為碳源,效果好,反硝化反應(yīng)充分
3.曝氣池在后,使反硝化殘留物得以進一步去除,提高了處理水水質(zhì)
4.A段攪拌,只起使污泥懸浮,而避免DO的增加。O段的前段采用強曝氣,后段減少氣量,使內(nèi)循環(huán)液的DO含量降低,以保證A段的缺氧狀態(tài)。
A/O法存在的問題:
1.由于沒有獨立的污泥回流系統(tǒng),從而不能培養(yǎng)出具有*功能的污泥,難降解物質(zhì)的降解率較低
2.若想要提高脫氮效率,必須加大內(nèi)循環(huán)比,因而加大運行費用。從外,內(nèi)循環(huán)液來自曝氣池,含有一定的DO,使A段難以保持理想的缺氧狀態(tài),影響反硝化效果,脫氮率很難達到90%
3.影響因素 水力停留時間
賓館污水處理設(shè)備活性泥馴化步驟
1.通過分析確認來水各項指標在允許范圍內(nèi),準備進水
2.開始進入少量生產(chǎn)廢水,進入量不超過馴化前 處理能力的20%,同時補充新鮮水,糞便水及NH4CL
3.達到較好處理后,可增加生產(chǎn)廢水投加量,每次增加不超過10~20%,同時減少NH4CL投加量
4.繼續(xù)增加生產(chǎn)廢水投加量,直至滿負荷運行階段,由于池中已培養(yǎng)和保持了高濃度,高活性的足夠數(shù)量的活性污泥,池中曝氣后混合液的MLSS達到5000mg/1,此過程同步監(jiān)測溶解氧,控制曝氣機的運行,并進行污泥的生物相鏡檢